417綜放工作面初采初放工作總結(jié)
417綜放工作面初采初放工作總結(jié)
417工作面從4月15日起,經(jīng)過(guò)30天共同努力于5月15日順利安裝完成,共安裝支架109臺(tái),5月20日試采實(shí)施《417綜放工作面初采初放方案》。201*年6月3日順利通過(guò)礦務(wù)局生產(chǎn)處、動(dòng)力處等部門(mén)對(duì)工作面的驗(yàn)收,從6月20日開(kāi)始正式生產(chǎn)。
7月20日工作面累計(jì)推進(jìn)64.2m,在這期間支架壓力增大,煤墻片幫嚴(yán)重。經(jīng)初采初放領(lǐng)導(dǎo)小組跟班領(lǐng)導(dǎo)分析,并組織六大科室現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合鑒定,對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)分析,核準(zhǔn)此項(xiàng)工作全部結(jié)束。期間,沒(méi)有發(fā)生任何頂板事故,為總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提高管理水平,現(xiàn)對(duì)417工作面初采初放工作進(jìn)行總結(jié)。
一、勞動(dòng)組織
1、礦成立了初采初放工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由生產(chǎn)礦長(zhǎng)親自掛帥擔(dān)任組長(zhǎng),總工程師任副組長(zhǎng),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)科室科長(zhǎng)任成員,建立了跟班制度,以安全為中心現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作,進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。
2、安排了生產(chǎn)科、安質(zhì)科、通防科、地測(cè)科等科室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)包班跟蹤制度,抓薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)關(guān)口,例如施工技術(shù)、火工品管理、爆破安全等;為切實(shí)搞好工作面深孔預(yù)裂爆,切斷頂板懸臂梁支撐點(diǎn),礦領(lǐng)導(dǎo)組織安排掘進(jìn)二隊(duì)工人幫助綜采隊(duì)進(jìn)行打眼工作。
3、綜采隊(duì)也相應(yīng)成立了以主管隊(duì)長(zhǎng)、書(shū)記為首的初采初放工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制訂了工作細(xì)則,建立了臺(tái)帳,研究了計(jì)分辦法,并安排了責(zé)任心強(qiáng),工作經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人在現(xiàn)場(chǎng)施工。
二、實(shí)施過(guò)程1、按照《417綜放工作面初采初放方案》要求,工作面推采1.8m,先在支架尾梁后頂板進(jìn)行深孔預(yù)裂爆破,每架(間距1.5m)打一個(gè)眼,共打眼109個(gè),眼深7m,角度垂直頂板;每孔裝藥5m(6kg),封泥長(zhǎng)度2m;然后又在支架前探梁頂板處,每架一個(gè)炮眼,共打眼104個(gè),眼深8m,角度向老空傾斜60度,每孔裝藥6m(7.2kg),封泥長(zhǎng)度2m;工作面又推采2.4m,在支架前探梁頂板處,每架一個(gè)炮眼,共打眼104個(gè),眼深9m,角度向老空傾斜75度;每孔裝藥7m(8.4kg),封泥長(zhǎng)度2m。
417工作面內(nèi)初采初放共計(jì)施工炮眼317個(gè),火藥2276.4kg。2、兩巷每天堅(jiān)持進(jìn)行超前預(yù)裂,運(yùn)順、回順每天施工6個(gè)炮眼。3、工作面堅(jiān)持正規(guī)循環(huán)作業(yè),推采10m時(shí),開(kāi)始進(jìn)行放頂煤作業(yè)。三、經(jīng)驗(yàn)與不足
1、借鑒了以往初采初放工作經(jīng)驗(yàn),結(jié)合了4#-2煤層頂板性質(zhì)以及417工作面地質(zhì)構(gòu)造與煤厚,設(shè)計(jì)了推采1.8m在架后打眼。
2、圍繞安全制定了嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的措施,核心注重瓦斯、頂板管理、火工品管理;特別時(shí)爆破安全放在突出位置,眼孔的角度、深度、裝藥方式、裝藥量、封泥長(zhǎng)度、起爆方式都很完善。如高位巷前后10m未進(jìn)行預(yù)裂爆破。
3、安裝和利用了礦壓儀器監(jiān)測(cè)頂板來(lái)壓情況,及時(shí)指導(dǎo)區(qū)隊(duì)進(jìn)行頂板管理。
4、工作面安裝誤差導(dǎo)致初采初放期間擺采,影響來(lái)壓不統(tǒng)一來(lái)壓步距相對(duì)長(zhǎng),初次來(lái)壓晚,今后工作面安裝要保證機(jī)頭的搭接合理。
5、施工的三排炮眼一小部分深度未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。6、初采初放期間由于客觀或主觀原因,曾有瓦斯不穩(wěn)定(超限)、竄風(fēng)現(xiàn)象。
7、機(jī)械設(shè)備故障頻發(fā),特別是煤機(jī)滑靴,皮帶減速機(jī)影響生產(chǎn),今后工作面安裝好運(yùn)行一段時(shí)間后,應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查維護(hù)。
在今后的在工作中應(yīng)吸取教訓(xùn),克服缺點(diǎn),發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),將工作干好。
初采初放領(lǐng)導(dǎo)小組201*年7月22日
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308綜采工作面初采初放總結(jié)
308綜采工作面自201*年3月15日四點(diǎn)班正式開(kāi)始回采。回采前按照生產(chǎn)技術(shù)要求,我隊(duì)及時(shí)制定了《308綜采工作面初采初放頂板管理措施》、《308綜采工作面初采初放強(qiáng)制放頂補(bǔ)充措施》,并組織學(xué)習(xí),初采初放期間嚴(yán)格執(zhí)行。
一、初采初放期間班進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)表日期3月15日3月16日3月16日3月17日3月17日3月18日班次四點(diǎn)班零點(diǎn)班四點(diǎn)班零點(diǎn)班四點(diǎn)班零點(diǎn)班產(chǎn)量2刀130架回風(fēng):1.5m308打眼2刀80架回風(fēng):2.7m308打眼308打眼2刀50架回風(fēng):4.3m進(jìn)風(fēng):8.4m3月18日3月19日3月19日3月20日四點(diǎn)班零點(diǎn)班四點(diǎn)班零點(diǎn)班2刀30架回風(fēng):6.7m308打眼308打眼1刀30架回風(fēng):8.3m
1進(jìn)尺(累計(jì))進(jìn)風(fēng):2.4m進(jìn)風(fēng):4.4m進(jìn)風(fēng):6.9m進(jìn)風(fēng):9.6m3月22日3月23日3月23日3月24日3月243月25日3月30日四點(diǎn)班零點(diǎn)班四點(diǎn)班零點(diǎn)班四點(diǎn)班零點(diǎn)班零點(diǎn)班50架308回風(fēng)打眼3刀進(jìn)風(fēng):11.5m回風(fēng):11.2m308回風(fēng)打眼1刀60架進(jìn)風(fēng):13.1m回風(fēng):11.2m308回風(fēng)打眼1刀110架進(jìn)風(fēng):14.7m回風(fēng):13.6m進(jìn)風(fēng):15.5m3月30日四點(diǎn)班1刀140架回風(fēng):15.1m進(jìn)風(fēng):18.7m3月31日四點(diǎn)班4刀30架回風(fēng):18.3m進(jìn)風(fēng):21.4m4月1日零點(diǎn)班3刀130架回風(fēng):20.8m二、308綜采工作面初采初放情況分析
3月19日6:00,井下匯報(bào),工作面5#-33#支架輕微落頂,厚度在2米左右;12:42分,井下匯報(bào),5#-90#支架采空區(qū)直接頂垮落,厚度2-3米;20:15分,井下匯報(bào),工作面除機(jī)頭、機(jī)尾各有兩架未落,其他位置采空區(qū)直接頂全部垮落、填實(shí)。3月20日零點(diǎn)班,煤機(jī)割了1刀煤后,機(jī)頭落山角垮落充分。此時(shí),我隊(duì)進(jìn)風(fēng)順推進(jìn)9.6m,回風(fēng)順推進(jìn)8.3m,加之在初采初放前準(zhǔn)備隊(duì)回采的(進(jìn)風(fēng)1m,回風(fēng)
1.8m),合計(jì):進(jìn)風(fēng)10.6m,回風(fēng)10.1m。
在3月31日四點(diǎn)班及4月1日零點(diǎn)班,工作面出現(xiàn)老頂來(lái)壓現(xiàn)象,生產(chǎn)技術(shù)部礦壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示工作面支架工作阻力升高,同時(shí)煤壁出現(xiàn)片幫現(xiàn)象。后查看308高位裂隙初放濃度,3月31日,2#鉆孔濃度為0.8%,4月1日八點(diǎn)班,2#鉆孔濃度升至40%。據(jù)此,可初步判斷采空區(qū)老頂初次垮落。在連續(xù)觀察4天后,工作面未出現(xiàn)明顯來(lái)壓顯現(xiàn)。4月5日早,根據(jù)《308綜采工作面初采初放工作安排》中相關(guān)規(guī)定,生產(chǎn)技術(shù)部宣布308工作面初次初放工作結(jié)束。截止4月1日八點(diǎn)班,308進(jìn)風(fēng)順槽推進(jìn)22.4m,回風(fēng)順槽推進(jìn)22.6m。(加準(zhǔn)備隊(duì)在初采初放前的推進(jìn)進(jìn)尺)
三、直接頂與老頂垮落步距:
1、308工作面直接頂初次垮落步距為:12.2m。2、308工作面老頂初次垮落步距為:24.3m。計(jì)算方法:兩巷進(jìn)尺平均值+切眼寬度-支架頂梁長(zhǎng)度四、分析
1、初采初放前期,由于設(shè)備故障影響,工作面推進(jìn)進(jìn)度緩慢,直接頂有充分的時(shí)間垮落。通過(guò)在工作面及兩端頭施工放頂孔,促進(jìn)了直接頂?shù)捻樌迓,同時(shí)降低了老頂?shù)膩?lái)壓強(qiáng)度。
2、直接頂垮落時(shí)分段垮落,未出現(xiàn)大面積一次性垮落,避免了因大面積一次性垮落帶來(lái)的不安全因素。工作面直接頂垮落后,機(jī)尾落山角未及時(shí)垮落,因此我隊(duì)堅(jiān)持在回風(fēng)施工放頂孔,以促進(jìn)頂板垮落,避免瓦斯積聚。
3、308工作面直接頂、老頂?shù)某醮慰迓洳骄嗑^307小,主要
原因可能有以下兩點(diǎn):
(1)、初采初放期間,設(shè)備故障影響多,工作面推進(jìn)速度慢(原計(jì)劃7天結(jié)束初采初放,實(shí)際20天),給頂板下沉提供了充足時(shí)間,造成頂板初次垮落步距比307工作面小。
(2)、308工作面為整個(gè)三盤(pán)區(qū)標(biāo)高最低的工作面,造成頂板壓力較307工作面大,造成頂板初次垮落步距比307工作面小。
4、幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)
(1)、在工作面初次初放期間,我隊(duì)加強(qiáng)工作面支架檢修,保證支架工況,同時(shí)保證兩端頭和超強(qiáng)支護(hù)質(zhì)量,保證了在初采初放期間未發(fā)生各類頂板事故。
(2)直接頂初次垮落時(shí),兩落山角未及時(shí)垮落,懸頂面積大,造成工作面漏風(fēng)嚴(yán)重,風(fēng)量低,煤塵吹散效果不好。同時(shí)還容易造成上隅角瓦斯積聚,發(fā)生瓦斯超限事故。因此,在今后工作面初采初放時(shí),應(yīng)加強(qiáng)兩端頭放頂孔的施工?梢钥紤]在工作面回采前,延兩端頭切頂線向外施工放頂孔,孔距300mm,排距1m,同時(shí)在加強(qiáng)在兩槽頂板靠副幫側(cè)施工放頂眼,以保證兩端頭頂板利垮落。
(3)合理控制初采初放期間工作面推進(jìn)速度,給頂板充足的時(shí)間下沉,以減輕頂板初次垮落時(shí)礦壓顯現(xiàn)強(qiáng)度。
(4)初采初放期間應(yīng)加強(qiáng)工作面、上隅角瓦斯管理,兩落山角未及時(shí)垮落時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施(施工放頂眼、鋸末袋封堵等),同時(shí)加強(qiáng)上隅角埋管抽放管路的檢查維護(hù),消除抽放管路漏氣。并要加強(qiáng)埋管抽放吊掛管理,保證埋管抽放效果,杜絕瓦斯超限。
(5)初采初放期間要嚴(yán)格按照措施要求回撤超前單體,杜絕提
前回撤和回撤距離過(guò)長(zhǎng),工作面生產(chǎn)時(shí)應(yīng)設(shè)備故障等原因停機(jī)時(shí),應(yīng)及時(shí)補(bǔ)打以回撤的單體,防止因工作面來(lái)壓發(fā)生頂板事故。
(6)初采初放期間,在保證安全的前提下應(yīng)及時(shí)做好兩端頭的退錨及支護(hù)材料回收工作,杜絕因退錨不及時(shí)造成兩落山角頂板無(wú)法及時(shí)垮落。
(7)初采初放期間,應(yīng)在工作面配備充足的支護(hù)器材(單體、柱鞋、半圓木等),在頂板即將來(lái)壓期間及時(shí)加強(qiáng)兩超前及切頂排支護(hù)。
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