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機大修機工作總結

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機大修機工作總結

9號機大修工作總結

工作負責人:李志生大修工期:

計劃工作時間:201*年4月14日201*年5月09日。實際工作時間:201*年4月13日201*年5月05日。非標項目:無標準項目:1.發(fā)電機試驗:

定子絕緣電阻及吸收比試驗,標準:絕緣電阻值自行規(guī)定,吸收比大于1.3。

定子直流耐壓試驗,并測量泄漏電流,標準:2.0Un試驗電壓下分段加壓各相泄漏電流差別不大于最小值的100%最大泄漏電流20μA以下相間差不比較。

定子繞組交流耐壓,標準:1.5倍額定電壓下一分鐘,無異常。轉子繞組的絕緣電阻,標準:不小于0.5MΩ。

轉子繞組的直流電阻,標準:與初次測結果比較,其差別一般不超過2%。

轉子繞組交流阻抗和功率損耗試驗,標準:自行規(guī)定。發(fā)電機聯(lián)橋耐壓試驗,標準:45kV1分鐘無異常。2.主變壓器試驗:

主變直流電阻的測量各繞組電阻,標準:值相互間差別不應大于三相平均值的2%。

主變絕緣電阻試驗,標準:絕緣電阻自行規(guī)定。主變繞組泄漏電流測量,標準:高壓側加壓40kV低壓側加壓10kV泄漏電流自行規(guī)定。

主變本體介損,標準:20℃介損小于0.8%。主變套管介損,標準:不應大于0.5%。

7109電流互感器介損,標準:主絕緣介損不應大于0.8%。7109開關斷口電容,標準:介損20℃時介損不大于1.0%。2號廠高變直流電阻的測量各繞組電阻值,標準:相互間差別不應大于三相平均值的2%。

2號廠高變絕緣電阻試驗絕緣電阻,標準:自行規(guī)定。

2號廠高變繞組泄漏電流測量,標準:高壓側加壓10kV低壓側加壓10kV泄漏電流自行規(guī)定。

2號廠高變本體介損,標準:20℃介損小于1.5%。3.輔助設備試驗:

勵磁變試驗,標準:直流電阻的測量各繞組電阻值,標準:相互間差別不應大于三相平均值的2%。

勵磁變絕緣電阻試驗,標準:絕緣電阻自行規(guī)定。電壓互感器試驗,標準:絕緣電阻直流電阻自行規(guī)定。

結論:大修過程中對發(fā)電機、主變及其輔助設備進行了絕緣預防性試驗,試驗良好,未發(fā)現(xiàn)問題,試驗項目全部合格。

高壓班201*.5.

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3#機爐大修工作總結

根據安排,我廠自4月8日開始,對3#機爐進行大修,期間結合大修對3#機爐進行了DCS改造、3#機進行了DEH改造,截止6月8日,此項工作基本完成,目前運行穩(wěn)定,現(xiàn)就此次大修工作從鍋爐、汽機、電氣、熱化、燃料幾個方面所做的工作及本次大修工作存在的不足總結如下:

鍋爐部分:

一、大修工作內容1)汽包

更換了汽包內的一、二級汽水分離器;清理了汽包底部的積垢;清理了加藥孔、水位計管孔及壓力表管孔;配合晉中鍋檢所對環(huán)縱焊縫進行檢測。

2)埋管、水冷壁和聯(lián)箱及定排

內蒙古電力修造有限公司根據圖紙更換了所有的埋管、水冷壁、水冷壁下聯(lián)箱、下降管及連接管和定排管。3)過熱器

根據圖紙,更換了高低過熱器,并清理過熱器聯(lián)箱4)省煤器

根據圖紙,更換了省煤器,并清理省煤器聯(lián)箱5)空氣預熱器

檢查了空氣預熱器,未發(fā)現(xiàn)漏風現(xiàn)象,清理了積灰6)汽水閥門、管道按DCS改造要求更換了主給水門、事故放水門、對空排氣門、減溫水門、主蒸汽隔絕門、3#爐主蒸汽聯(lián)絡門及其旁路門為電動門;活動并研磨所有的安全門,更換過熱器排氣管;更換了主蒸汽集汽集箱電動門出口至3#爐隔絕門、聯(lián)絡門的主蒸汽管道、流量孔板;配合晉中鍋檢所對集箱、管座焊縫進行檢測。7)風帽及布風板

按圖紙要求安裝了水冷布風板及風帽8)一、二次風系統(tǒng)

由于本次改造,一、二次風圖紙明顯與現(xiàn)場不符,根據現(xiàn)場實際安裝一、二次風道9)返料系統(tǒng)

更換了分離器進爐膛的管道;清理了返料器內的雜物;更換了返料器風門;補焊了旋風分離器10)尾部煙道

更換了空氣預熱器出口煙道,檢查了未更換的部分磨損、漏風現(xiàn)象

11)爐墻保溫

拆除并修復了爐膛爐墻;根據施工要求拆除并修復爐頂澆注料;根據施工要求拆除并修復水冷壁保溫;澆注水冷壁的衛(wèi)燃帶;澆注了水冷布風板;對更換的空氣預熱器出口煙道進行防磨處理;對新安的風道進行了保溫防腐刷漆。12)輔機部分及脫硫塔檢查并處理送風機軸承及油質、對輪螺栓及鼓型墊、地腳螺栓、轉子、調節(jié)擋板及傳動裝缺陷;對給煤皮帶所有托輥加油并更換給煤皮帶;檢查處理冷渣機漏灰、漏水缺陷;更換了引風機轉子、軸承箱、調節(jié)擋板銷子。更換了脫硫塔噴嘴并對其內壁進行防腐處理;修復1#、2#脫硫內循環(huán)泵。

汽機部分:

一、本體部分(汽缸、轉子、隔板、軸瓦、汽封等):

1、檢查推力瓦塊、平衡盤、葉片、軸封套的磨損和結垢情況,回裝汽封塊及彈簧片。刮一、二瓦。打磨并組裝汽封塊及彈簧片。

2、找洼窩中心,組裝汽封塊及彈簧片,打磨上隔板。3、測推力間隙,測靠背輪和推力盤瓢偏,回裝發(fā)電機轉子。4、檢查三、四瓦磨損情況,必要時進行更換,進行刮瓦。5、對輪找中心,修刮油檔并調整,檢查盤車裝(軸承)。6、回裝上下隔板,翻缸。

7、檢查、清洗調速系統(tǒng)、自動主汽門、調速汽門、危急保安器的磨損情況。

8、清理油箱,檢查濾油網并更換,檢查汽輪油泵?鄞笊w,修刮高低壓汽封。

9、測1、2、3、4瓦緊力并回裝汽缸保溫。裝化妝板,連接油動機連桿,裝屏蔽罩。二、附屬設備(水泵):

1、更換5#給水泵進口側盤根壓蘭。2、更換4#給水泵出口逆止門。3、更換4#給水泵出口門為DCS門。4、更換4#給水泵給水再循環(huán)門為DCS門。5、更換3#機1#、2#復水泵出口門為DCS門。6、解體檢查3#機1#、2#射水泵。7、更換3#機1#、2#射水泵進口門。

8、檢查3#機1#、2#循環(huán)泵前后軸承,必要時更換。三、管網系統(tǒng)(管道與閥門):

1、更換3#機給水總門為DCS門。2、更換3#機側給水聯(lián)絡門為DCS門。3、更換3#機復水再循環(huán)門為DCS門。4、更換3#機側凝汽器補水門為DCS門。5、更換3#高加進汽門為DCS門。6、更換3#除氧器除鹽水調節(jié)門。7、更換4#、5#給水泵出口聯(lián)絡門。8、更換3#高加緊急放水門為DCS門。9、更換3#除氧器加熱蒸汽DCS門。10、更換疏水箱DCS門。11、改造冷油器進水管。12、更換冷油器工業(yè)水管。13、大修Ⅱ期疏水箱。四、調速系統(tǒng)配合太原鷺海公司完成了3#機DEH改造工作。五、大修中問題及打算

1、第七級上隔板仍未取出。

2、汽輪機動、靜葉片結垢嚴重(2、3、4、5級)。靜葉片已處理干凈,動葉片做了部分打磨處理,待運行中進行加藥在線除垢處理。

3、汽輪機靠背輪側鍵向外位移1.41、1.15,已做回位處理。

4、主汽門濾網完好,外部阻有不少金屬小物件,疑為鍋爐蒸汽帶來。

5、四瓦上挖有鎢金脫落,經研究決定,已做補焊修刮處理。6、1瓦、2瓦頂隙已達上限,待下次更換。

電氣部分

一、檢查清掃了3#發(fā)電機主系統(tǒng),對3#機爐所屬設備的電機、開關等進行了全面的檢查維護,利用二期全部停運機會,對二期公共部分的電氣設備和母線進行檢查清掃。

二、結合DCS和DEH改造,電氣車間配合完成了主輔電機設備實現(xiàn)DCS啟動的開關改造工作,配合DEH完成了聯(lián)絡信號、聯(lián)跳保護的安裝工作。

三、存在問題:

1、3#機空氣冷卻器端蓋沒有打開(需要大解體,存在較大困難),導致只能通過進水側進行清洗。

2、二期冷渣機機控制柜沒有移至七米,影響今后的運行穩(wěn)定性。熱化部分

一、配合進行了DCS,DEH改造,實現(xiàn)機爐的集散控制和電液控制,提高了工作效率,減少了勞動強度,具體工作如下;

1、改造了引送風執(zhí)行系統(tǒng),使用新的執(zhí)行器。2、配合改造了主汽流量和溫度系統(tǒng)。3、轉速系統(tǒng)由原來的12齒改造為60齒。4、改造了二次風執(zhí)行系統(tǒng)。

5、對2期濾油機改造為真空濾油機,同時對2期油進行脫水除塵處理,檢修了采樣加藥系統(tǒng)。

6、對部分儀表進行了校驗。7、氧量和皮帶秤接入DCS系統(tǒng)。8、維修汽輪機電磁閥等。9、所有壓力和流量接入DCS系統(tǒng)。二、存在問題

部分設備未正常投入,如3#爐一次風系統(tǒng),推力瓦部分溫度無信號。

燃料部分

一、所做工作

1、徹底清理了3#爐煤庫2、更換了7#輸煤皮帶

3、檢查更換了電袋除塵器中破損的布袋。4、安裝了除塵器下落灰斗的手動閘板。5、補焊了除塵器下部灰斗。

大修工作中存在的問題不足:

1、本次大修原計劃時間為1個月,但實際完成時間為2個月,工期延誤是本次大修中存的主要問題,原因主要有以下幾個方面:

鍋爐方面:計劃201*年4月8日到201*年5月8日共計30天實際201*年4月8日到201*年5月30日共計51天,原因:

1、準備不足,本體施工與筑爐保溫進度脫節(jié)(筑爐本應是水壓試驗完成后進行,但進度編排不合理)。

2、本次改造范圍較大,現(xiàn)場缺乏鍋爐廠家工地代表,設計與實際現(xiàn)場有較大的出入,(如一、二次風道、播煤風道、后水冷壁管尺寸長、過熱器頂棚管尺寸不符、水冷風室未全部密封、螺旋給煤系統(tǒng)與皮帶給煤切換擋板不合理),給施工進度造成一定影響。

3、相關部門與施工單位未能認真審圖及時發(fā)現(xiàn)問題,造成部分工作返工,給施工進度也造成影響。

3、由于現(xiàn)場焊接問題,鍋檢所檢測延誤四天。4、DCS的改造滯后。

5、包頭安裝公司施工人員不足(出現(xiàn)過停工12小時)未能嚴格執(zhí)行24小時不間斷工作。

6、現(xiàn)場交叉作業(yè)協(xié)調工作組織不力,工序不合理。7、責任心不強,深入施工現(xiàn)場督促力度不夠。汽機方面:

3#機DEH改造工作嚴重滯后是本次工期延誤的主要問題,原因有如下幾個方面:

1、各方面準備不足,前期的相關工作不到位。2、施工方技術力量薄弱,現(xiàn)場施工人員少。3、協(xié)調工作不到位,相關車間部門配合不力。

4、改造期間相關部門重視不夠,不能積極參與,現(xiàn)場監(jiān)督不到位。

其他方面:

1、現(xiàn)場協(xié)調力度差,工作過程中推諉扯皮時有發(fā)生。2、車間、部門盯現(xiàn)場力度不夠。

3、檢修內容不全面,有漏項,如3#機電磁閥等。

4、檢修質量方面還存在一定的問題:如3#爐有漏灰現(xiàn)象、3#機零米設備跑冒滴漏現(xiàn)象嚴重、保溫效果非常差等。5、施工現(xiàn)場文明衛(wèi)生差。

下一步的打算:

針對以上存在的不足,在2#爐大修,2#機DEH改造及DCS改造過程中,吸取3#機爐大修中的教訓,組織協(xié)調好各車間、部門及施工單位,想盡一切辦法往前趕進度,現(xiàn)場加強對施工質量和進度的監(jiān)督,及時處理大修過程的各種問題,保證按期保質保量完成好2#機爐大修改造工作。

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