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燒結(jié)廠201*年5月創(chuàng)新項(xiàng)目完成情況總結(jié)

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燒結(jié)廠201*年5月創(chuàng)新項(xiàng)目完成情況總結(jié)

燒結(jié)廠201*年5月創(chuàng)新項(xiàng)目完成情況總結(jié)

根據(jù)《日照鋼鐵有限公司技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)管理辦法》規(guī)定,燒結(jié)廠201*年申報的兩項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目已批準(zhǔn)立項(xiàng)。項(xiàng)目名稱分別為:五燒雙斜式集中點(diǎn)火及利用廢熱空氣助燃綜合技術(shù),項(xiàng)目編號RG201*ST-007。燒結(jié)增加磁選鋼渣粉用量項(xiàng)目,項(xiàng)目編號:RG201*ST-008。具體進(jìn)度進(jìn)展如下:1、五燒雙斜式集中點(diǎn)火及利用廢熱空氣助燃綜合技術(shù):

1.1、4月26日開始,五燒大修40天,期間完成雙斜式集中點(diǎn)火設(shè)備的更換和熱空氣管道的建設(shè)。已與中冶長天國際工程有限責(zé)任公司制定了改造方案,改造技術(shù)協(xié)議已經(jīng)簽定。

1.2、點(diǎn)火器及熱空氣管道已安裝完,目前正在進(jìn)行烘爐階段,預(yù)計(jì)6月5日投入使用。

2、燒結(jié)增加磁選鋼渣粉用量項(xiàng)目:2.1、目前正在實(shí)施中。

2.2、我廠與鋼渣廠探討增加磁選鋼渣粉的用量,由1500t/d已增至1650t/d,逐步至201*t/d,最后增至2500t/d。由于12#燒結(jié)機(jī)大修,所以本月磁選鋼渣粉用量有所減少。

3、第二批次節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目

3.1、能源管控中心對我廠的第二批次節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目的初審已通過,項(xiàng)目名稱分別為,12#燒結(jié)生產(chǎn)線1#、2#主抽風(fēng)機(jī)高壓變頻節(jié)能技改;球團(tuán)車間1#、2#高溫風(fēng)機(jī)優(yōu)化節(jié)能技術(shù)。目前公司正在審批中。4、下月計(jì)劃

4.1、燒結(jié)廠12#燒結(jié)機(jī)組大修完工投產(chǎn)后對點(diǎn)火效果進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2、增加磁選鋼渣粉的用量至201*t/d。

4.3、待燒結(jié)廠第二批次節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目審批完后對其進(jìn)行實(shí)施改造。4.4、全廠加強(qiáng)創(chuàng)新隊(duì)伍的建設(shè),在全廠范圍內(nèi)對技術(shù)創(chuàng)新、技改公關(guān)進(jìn)行大力的宣傳,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)的引導(dǎo),組織開展全廠全員參與到技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)的活動來,充分調(diào)動廣大職工的積極性和能動性,集思廣益,開拓創(chuàng)新。

燒結(jié)廠

二一二年五月二十八日

擴(kuò)展閱讀:燒結(jié)廠201*年度生產(chǎn)工作總結(jié)

燒結(jié)廠201*年工作總結(jié)201*年即將過去,燒結(jié)廠在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的努力下,雖然經(jīng)歷了因(公司)經(jīng)營困難變料頻繁,設(shè)備老化大修,缺員嚴(yán)重,主要技術(shù)崗位更替頻繁等等困難,但我們依然取得了不俗的成績:包括燒結(jié)R2、FeO、MgO、利用系數(shù),豎爐利用系數(shù)、轉(zhuǎn)鼓均比上年有所提高,只有燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓由于種種原因有所下降,F(xiàn)對201*年工作進(jìn)行總結(jié)如下:一、生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析:

1、指標(biāo)完成情況(附表1)通過下表對比可知,燒結(jié)廠全年指標(biāo)除燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓及豎爐產(chǎn)量外,其余指標(biāo)均有所上升。燒結(jié)礦產(chǎn)量較去年提高了335337噸,主要是:(1)制度越來越健全,生產(chǎn)管理到位,強(qiáng)化了主要技術(shù)性崗位的管理,使臺時產(chǎn)量由去年的115.12噸增加至今年的118.11噸;(2)由于設(shè)備管理到位,事故時間縮短,作業(yè)率由去年的81.53%提高到了今年的90.79%。11月份外購燒結(jié)礦5千噸,原因是3#燒結(jié)機(jī)大修期間,外委施工隊(duì)大煙道噴涂未按計(jì)劃如期竣工,導(dǎo)致在不得已的情況下外購燒結(jié)礦,與生產(chǎn)本身無關(guān)。豎爐產(chǎn)量降低10839噸,主要原因是:檢修時間和停機(jī)待料(無精粉)時間增加,作業(yè)時間縮短,而利用系數(shù)與去年基本持平,造成球團(tuán)產(chǎn)量下降。表1燒結(jié)車間項(xiàng)目R2(%)FeO(%)MgO(%)轉(zhuǎn)鼓(%)利用系(T/m2h)作業(yè)率(%)產(chǎn)量(T)201*年201*年對比87.3892.60↑5.2292.4096.90↑4.570.4372.50↑2.0772.7170.86↓1.851.541.57↑0.0381.5390.79↑9.2624887472824084↑335337表2項(xiàng)目201*年201*年對比

豎爐車間轉(zhuǎn)鼓(%)93.2293.43↑0.21TFe(%)61.3162.28↑0.971

作業(yè)率(%)利用系(T/m2h)產(chǎn)量(T)89.6388.10↓1.536.796.82↑0.03531904521065↓108

2、R2穩(wěn)定率分析:201*年公司因鋼材市場波動較大,本著生產(chǎn)服從經(jīng)營的原則,燒結(jié)廠使用主料的種類有了大幅度的增加,變料非常頻繁,而且為了縮小R2控制范圍,滿足高爐需要,從7月底至現(xiàn)在R2控制范圍一直為±0.05,而不是以往的±0.08,給R2控制造成了較大困難。另外主料SiO2波動較大,對R2造成了很大影響。201*年共計(jì)使用鎳礦393251噸,為公司贏得了利潤空間,但因其含水量平均為28%,且粘性大,下料困難,對R2造成了很大影響,而且對水碳穩(wěn)定也造成了較大影響。燒結(jié)廠因生產(chǎn)需要從10月底開始使用外購白灰,因外購白灰與本廠白灰成分差異較大,對燒結(jié)R2調(diào)整造成了一定困難。雖有上述困難,但燒結(jié)礦R2穩(wěn)定率依然達(dá)到了92.6%,比去年提高了5.22個百分點(diǎn),達(dá)到了公司要求。

3、FeO穩(wěn)定率分析:(1)外購焦粉種類多,固定碳存在差距,且與高爐返焦的固定碳差距較大,給燒結(jié)焦粉調(diào)整造成了一定困難。(2)鎳礦水分大、下料困難,給混合料水分造成了較大波動,進(jìn)而影響FeO穩(wěn)定。(3)為了提高燒結(jié)礦的冶金性能,降低高爐焦比,F(xiàn)eO廠內(nèi)控8-10,給FeO穩(wěn)定率造成了影響。雖有上述困難,但燒結(jié)礦FeO穩(wěn)定率依然達(dá)到了很高的水平(96.9%),而公司規(guī)定按批次考核,即每一批廢品考核200元,此規(guī)定不盡合理,對提高看火工的積極性有負(fù)面影響,懇請公司考慮重新制燒結(jié)礦FeO的考核方法。

4、轉(zhuǎn)鼓:本年度轉(zhuǎn)鼓平均為70.86,相比去年降低了1.85,現(xiàn)分析如下:(1)燒結(jié)所用主料大部分為褐鐵礦,其具有如下性質(zhì):結(jié)構(gòu)疏松,堆密度小,孔隙度大,表面粗糙,且含有大量揮發(fā)物質(zhì)、燒損大。燒結(jié)這種礦石,燃料用量大,液相有較大發(fā)展,容易使燒結(jié)礦嚴(yán)重熔化,F(xiàn)eO含量高,孔隙度大,強(qiáng)度不好。(2)主要含鐵料粒度偏大,對轉(zhuǎn)鼓有較大影響(附表3)。通過下表分析,使用外礦粉的粒度在8mm以上的比例偏高的情況下,對轉(zhuǎn)鼓有較大影響;而在使用外礦粉粒度為8mm以上偏低的情況下,轉(zhuǎn)鼓有一定提高。(3)燒結(jié)礦低堿度控制(1.65-1.85)期間,對轉(zhuǎn)鼓存在極大影響,轉(zhuǎn)鼓平均為64.93。對全年轉(zhuǎn)鼓平均值存在一定影響。(4)全年使用鎳礦比例最高時為30%,最低7%,由于鎳礦本身結(jié)晶水含量高,有害金屬元素多,在

使用比例偏高時,嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)鼓。(5)混合機(jī)制粒不好,主要是因?yàn)榛旌蠙C(jī)混料時間總計(jì)為5.78分,而根據(jù)我廠生產(chǎn)實(shí)際及工藝要求,混料時間需達(dá)到7-9分鐘,自燒結(jié)三期擴(kuò)建后,上料量由原來的55Kg左右上升到現(xiàn)在的85-95Kg,雖然一、二混也同步改造,但因我廠混合機(jī)為“一對三”而非周邊廠家的“一對一”(即一臺混合機(jī)對應(yīng)一臺燒結(jié)機(jī)),填充率高,混料時間短,造成制粒效果非常差,進(jìn)而對燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓造成了較大的負(fù)面影響。(6)焦粉固定碳波動較大,灰分及水分較大,而且與本廠返焦固定碳存在差距,對轉(zhuǎn)鼓有一定影響。針對上述困難,燒結(jié)廠于7月底成立了以廠長和燒結(jié)技師為組長的轉(zhuǎn)鼓攻關(guān)小組,制定了“低水、低碳、厚鋪、慢轉(zhuǎn)”的操作方針,并對看火操作中的“三點(diǎn)”溫度、負(fù)壓、布料等等,進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范,統(tǒng)一了四班操作,使看火工的整體操作水平有了顯著的提高。表3新太行太行中瑞中鋼楊迪礦中鋼環(huán)球瑞寶高博超特羅布河瑞鋼聯(lián)10mm以上14.5%9.4%15.6%26.3%31.3%12.5%9.38%9%11.5%10.25%8-10mm17.5%6.3%11.3%13.8%10.6%10%10%7.2%6.5%7%5-8mm21.6%15.6%29.4%27.5%37.5%35%23.12%25.8%15.5%16.25%5mm以下轉(zhuǎn)鼓(%)57%68.7%43.7%32.4%20.6%42.5%57.5%57%63.5%66.5%71.5-7272-7370-7171-71.54、利用系數(shù):本年度燒結(jié)廠相繼出臺了《燒結(jié)工藝考核規(guī)定》、《燒結(jié)料位管理規(guī)定》,重新細(xì)化了《燒結(jié)廠生產(chǎn)考核規(guī)定》,并且根據(jù)廠里出臺的各項(xiàng)管理規(guī)定,自上而下嚴(yán)抓精細(xì)化配料和看火操作,使本年度的利用系數(shù)相較去年有了一定的提高。

5、豎爐生產(chǎn)情況:(1)主要技術(shù)指標(biāo)及生產(chǎn)情況分析:201*年豎爐利用系數(shù)6.82,轉(zhuǎn)鼓93.43,球團(tuán)礦品位62.28,均比去年有所提

高,達(dá)到了公司要求。利用系數(shù)與去年基本持平,說明生產(chǎn)維持在了一個相當(dāng)穩(wěn)定的水平。球團(tuán)品位有所提高,原因是粘加劑的使用,因其粘度大,用量少,大大減少了精粉成球后品位的降低。轉(zhuǎn)鼓與去年基本持平,高于公司90的標(biāo)準(zhǔn),滿足了高爐的需求。全年?duì)t況,除四月份因?qū)эL(fēng)墻通洞,和“誼聯(lián)”精粉的使用導(dǎo)致爐況不順外,其余月份爐況穩(wěn)定順行。(2)用料情況:精粉主要以“北發(fā)”為主,搭配“龍順”、“誼聯(lián)”、“旭晨”、“英妮”等。其中“北發(fā)”精粉性狀穩(wěn)定,常年未間斷,而其它廠家的精粉性狀不穩(wěn)定,但與“北發(fā)”搭配使用基本能滿足生產(chǎn)需要。粘結(jié)劑方面,6月份以前使用鎂質(zhì)添加劑,用量較大,噸球消耗60Kg左右,精粉成球后品位下降3個百分點(diǎn)左右。從6月份改用粘加劑,配比小,消耗低,噸球消耗20Kg左右,成品球品位相較使用鎂質(zhì)添加劑提高2個百分點(diǎn)左右。

6、作業(yè)率分析(附表4):表4項(xiàng)目201*年201*年分析項(xiàng)目201*年201*年分析計(jì)劃檢修520小時857小時設(shè)備故障127小時35小時計(jì)劃檢修1063小時1155小時設(shè)備故障530小時301小時燒結(jié)車間除塵影響2小時19小時生產(chǎn)影響44小時80小時外因影響1090小時649小時作業(yè)率81.53%90.79%作業(yè)率提高主因?yàn)闄z修時間增加,而設(shè)備故障時間減少;外因影響時間減少豎爐車間除塵影響2.5小時18小時生產(chǎn)影響27小時無外因影響216小時233小時作業(yè)率89.63%88.1%作業(yè)率與上年基本持平,之所以出現(xiàn)小幅下降是因?yàn)橥.a(chǎn)檢修及停機(jī)待料時間過長。通過上表分析可知,燒結(jié)廠設(shè)備作業(yè)率較去年有所提高,主要原因是增加了計(jì)劃檢修時間,設(shè)備維護(hù)到位,保證了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。另外,外因(煤氣、白灰、停電等等)影響時間減少,也是一個主要原因。

二、生產(chǎn)管理工作

1、上料管理:本年度燒結(jié)廠使用外礦種類及雜料有了大幅度的

增加,且全年單使用鎳礦就接近四十萬噸,這一料種粘度大、水分大、造成懸倉嚴(yán)重、下料困難,而上料系統(tǒng)各崗位缺員嚴(yán)重,給燒結(jié)上料工作增加了難度。為此,我廠出臺了《燒結(jié)料位管理規(guī)定》,堅(jiān)持每天交接班檢查、落實(shí),嚴(yán)格考核。另外,為保證上料,穩(wěn)定生產(chǎn),每班從其他崗位抽調(diào)人員,由工長親自監(jiān)督落實(shí)上料情況,而因此造成了其他崗位點(diǎn)檢及衛(wèi)生清掃工作加重,經(jīng)常不得不下班后進(jìn)行衛(wèi)生清掃工作。為保證下料穩(wěn)定,燒結(jié)廠堅(jiān)持按廠規(guī)定每半個月一次校對所有皮帶秤,保證了稱量的精確度。跑盤方面,堅(jiān)持每小時跑盤一次,變料時及時跑盤并做詳細(xì)記錄,每天由負(fù)責(zé)配料的工長監(jiān)督落實(shí),廠里不定期抽查。

2、主要技術(shù)崗位的管理;為提高主要技術(shù)崗位的操作水平,確保工藝指標(biāo)穩(wěn)定,滿足高爐的需要,我廠出臺了《燒結(jié)工藝考核規(guī)定》,細(xì)化了《燒結(jié)廠生產(chǎn)考核規(guī)定》。并要求廠及車間主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)必須每天到生產(chǎn)現(xiàn)場,指導(dǎo)操作并監(jiān)督、檢查落實(shí)情況。無論混合料水分波動及焦粉破碎粒度對生產(chǎn)造成的影響,均比去年有了大幅度的減少,為看火工的操作創(chuàng)造了有力的條件。本年度各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)完成情況均比去年有提高,從側(cè)面反映了主要技術(shù)崗位操作水平的提高。

3、基礎(chǔ)管理工作:為加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作,我廠重新制定了《燒結(jié)廠文明生產(chǎn)管理規(guī)定》和《燒結(jié)廠職工違反勞動紀(jì)律處罰實(shí)施細(xì)則》。廠里對勞動紀(jì)律的檢查方面,堅(jiān)持每天兩名值班領(lǐng)導(dǎo)必須對勞動紀(jì)律情況進(jìn)行檢查,并在周一、三、五的早會上進(jìn)行通報,全年共查處違紀(jì)人員20人,共計(jì)罰款1230元。衛(wèi)生檢查方面,廠里每周聯(lián)查一次,結(jié)合日常檢查,全年共計(jì)發(fā)通報43次,罰款6250元。交接班管理方面,廠里制定了專門的《交接班管理規(guī)定》和《燒結(jié)料位管理規(guī)定》,要求主要技術(shù)崗位提前半小時接班,全面了解上班生產(chǎn)情

況,崗位必須現(xiàn)場交接,并由交接雙方共同對設(shè)備進(jìn)行檢查,交接時間不得少于10分鐘,雙方簽字認(rèn)可,廠里每周對交接記錄檢查一次,并對檢查情況通報全廠。

三、設(shè)備管理工作:(1)年修工作:2號150電場,8月4日至8月16日完成;3號135電場,10月24日至10月31日完成;3號大煙道噴涂,11月4日投入使用。201*年5月20日豎爐大修,主項(xiàng)為電除塵及豎爐本體噴涂,按工期10天完成。以上項(xiàng)目均保質(zhì)保量,如期完工。(2)技改項(xiàng)目:201*年6月15日至10月30日新加白灰倉完成,同時投入使用;7月15日燒結(jié)一混更換陶瓷耐磨襯板5天完成。(3)定修:201*年燒結(jié)機(jī)公用線定修70小時,限產(chǎn)檢修62小時。豎爐定修102小時,限產(chǎn)檢修10天。(4)事故停機(jī):201*年燒結(jié)廠燒結(jié)設(shè)備事故停機(jī)34小時,考核4080元。豎爐設(shè)備事故停機(jī)7小時,考核250元。造成設(shè)備事故主要原因是管理不到位,崗位、專業(yè)點(diǎn)檢不負(fù)責(zé),區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)不親臨現(xiàn)場;在設(shè)備維修力量薄弱的情況下,大量檢修項(xiàng)目外委,造成外委施工單位追進(jìn)度,忽視質(zhì)量,且項(xiàng)目負(fù)責(zé)制度不到位,沒有起到有效的監(jiān)督作用。(5)設(shè)備管理方面:廠里重新制定了《燒結(jié)廠設(shè)備經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核規(guī)定》,并由主管科室執(zhí)行落實(shí)。此外,要求值班領(lǐng)導(dǎo)在值班期間必須投牌,查撥表及崗位點(diǎn)檢記錄,并于早會通報,以達(dá)到全員管理設(shè)備的目的。為落實(shí)設(shè)備管理的逐級負(fù)責(zé)制,燒結(jié)廠制定了副科級以上領(lǐng)導(dǎo)的《區(qū)域設(shè)備包保制度》,所有設(shè)備事故考核和日?己,除掛扣車間領(lǐng)導(dǎo)外,還掛扣區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備事故時間方面,燒結(jié)由201*年的530小時減少到了201*年的301小時;豎爐由201*年的137小時減少至201*

年的35小時;燒結(jié)作業(yè)率從201*年的81.53%提高到了90.79%;豎爐作業(yè)率因外因(無煤氣或停機(jī)待料)停機(jī)時間過長而與去年基本持平。

四、安全管理工作:201*年燒結(jié)廠本著“安全工作以人為本”的管理理念和“最大程度降低工傷事故率”這一根本宗旨,突出重點(diǎn),全年以加強(qiáng)職工安全教育,提高全員安全意識為基礎(chǔ),一年的時間內(nèi)共計(jì)教育新入廠工人和轉(zhuǎn)崗工人累計(jì)155名。并分別組織了兩次全員學(xué)、背、用、崗位“安全操作規(guī)程”和“安全五確認(rèn)制”活動。為檢驗(yàn)各車間的學(xué)背情況,我們利用10天的時間,對各車間按照10%的比例共對62人進(jìn)行了點(diǎn)名抽背,同時分別組織對各車間重點(diǎn)崗位人員,涉煤氣班組長以及特種作業(yè)人員(包括電工、天車工和焊工)進(jìn)行了統(tǒng)一培訓(xùn)和考試,此項(xiàng)工作共計(jì)教育員工達(dá)450人。此外,我們以現(xiàn)場隱患排查整改工作為突破口,全年的時間內(nèi)我們共查出各種大大小小的安全隱患近220項(xiàng),其中整改216項(xiàng),上報公司協(xié)調(diào)解決4項(xiàng),考核6項(xiàng),扣款金額為:700元,另外我們還查出各類違紀(jì)律人員20余人次,扣款720元。查出檢修未停電掛牌、勞保著裝不齊全和違章作業(yè)等18人次扣款380元。除以上兩項(xiàng)工作外,我們還重點(diǎn)開展了以下工作:對全廠天車以及危險源點(diǎn)的檢查管理工作、事故應(yīng)急救援演練、較大風(fēng)險崗位專項(xiàng)整治”以及“有限空間作業(yè)管理”等?v觀全年我們本著抓源頭管理,抓過程控制管理,抓細(xì)節(jié)管理,并強(qiáng)調(diào)了車間主任就是本車間安全第一責(zé)任人的原則,實(shí)行逐級負(fù)責(zé)的管理制度,使我廠全年安全生產(chǎn)工作逐步形成網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)范化和實(shí)效化,進(jìn)而確保全廠職工的生命安全和健康。

201*年我廠管理工作擬從以下幾方面進(jìn)行:1、以提升轉(zhuǎn)鼓指數(shù)作為明年的重點(diǎn)工作:首先、要求配料工做到“五勤一準(zhǔn)”,精細(xì)化配料,出現(xiàn)懸倉現(xiàn)象要及時與礦槽、混料聯(lián)系,減少物料波動。其次,加強(qiáng)對水分的控制,要求看水崗位嚴(yán)格執(zhí)行“三勤一準(zhǔn)”的操作方針,及時觀察混合料的水分粒度波動情況,及時與燒結(jié)機(jī)崗位和配料崗位聯(lián)系,根據(jù)情況及時調(diào)整。其三,看火崗位嚴(yán)格執(zhí)行“低碳、低水、厚鋪、慢轉(zhuǎn)”的操作方針,強(qiáng)化鋪料、點(diǎn)火、終點(diǎn)控制等操作,保證燒結(jié)過程水碳穩(wěn)定,并在操作中,逐步摸索經(jīng)驗(yàn),逐步改進(jìn)燒結(jié)工藝相關(guān)設(shè)備。日常生產(chǎn)中,要求每人、每項(xiàng)工作、每個行動都體現(xiàn)“無條件滿足下道工序的需要”,主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性地去煉鐵進(jìn)行用戶走訪,針對煉鐵提出的意見和要求努力整改。努力探索如何提高燒結(jié)礦的產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。嚴(yán)格控制漏風(fēng):要求崗位工加強(qiáng)對漏風(fēng)點(diǎn)的檢查,采取堵、補(bǔ)、調(diào)等有效措施及時處理。要求車間每天對整個燒結(jié)抽風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,做到心中有數(shù),每次檢修之前都要和檢修配合進(jìn)行全面的檢查,每次檢修都將漏風(fēng)問題作為重點(diǎn)問題來處理。為確保以上操作方針能夠貫徹執(zhí)行,廠里相應(yīng)制定和細(xì)化了《燒結(jié)工藝考核規(guī)定》、《燒結(jié)料位管理規(guī)定》和《燒結(jié)廠生產(chǎn)考核規(guī)定》作為制度保證,并要求廠、車間主管領(lǐng)導(dǎo)每天到現(xiàn)場指導(dǎo)操作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。另外,廠里將繼續(xù)對主要技術(shù)崗位進(jìn)行定期培訓(xùn),以提高主要技術(shù)崗位的操作水平,把原燃料對生產(chǎn)的影響降低到最低程度。2、繼續(xù)建立、健全生產(chǎn)工藝及設(shè)備、安全管理制度,嚴(yán)格逐級負(fù)責(zé)制,并認(rèn)真落實(shí)考核制度;3、狠抓設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)水平的提高,減少設(shè)備事故對生產(chǎn)造成的影響以確保生產(chǎn)穩(wěn)定;4、合理安排計(jì)劃檢修時間,

強(qiáng)化設(shè)備維護(hù)和日常點(diǎn)檢,保證作業(yè)率保持在一個較高的水平;5、繼續(xù)本著以人為本的原則,從常態(tài)化的安全教育和現(xiàn)場隱患排查入手,抓好201*年的安全管理工作。

燒結(jié)廠

201*年12月27日

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