201*年壓力容器總結(jié)
一、201*年制氫系統(tǒng)進(jìn)行的檢修項(xiàng)目如下:
1、3號(hào)制氫站進(jìn)行大修,站內(nèi)各罐由廠壓檢站進(jìn)行了
全面檢驗(yàn);
2、3、4號(hào)制氫站氫、氧調(diào)壓器安全閥進(jìn)行了校驗(yàn);3、由于我廠儲(chǔ)氫罐普遍存在封頭鼓包現(xiàn)象,廠極為
重視,為此,由具有壓力容器檢驗(yàn)資質(zhì)的省勞動(dòng)廳壓力容器檢驗(yàn)站對(duì)我廠7、8、10、11、12號(hào)儲(chǔ)氫罐進(jìn)行了全面檢驗(yàn);
4、對(duì)7、8、10、11、12號(hào)儲(chǔ)氫罐的安全閥進(jìn)行了校
驗(yàn);
5、對(duì)3、4號(hào)制氫站各罐的冷卻水管進(jìn)行了更換,由
鐵管換為鋁塑管;
6、3號(hào)制氫站安裝了氫氣除濕機(jī);
7、配合125機(jī)組施工,對(duì)4號(hào)站至二十萬(wàn)機(jī)氫管路
進(jìn)行移位;
8、5號(hào)發(fā)電機(jī)循環(huán)干燥器進(jìn)行了更換。二、明年工作打算:
1、8月份對(duì)1-6號(hào)儲(chǔ)氫罐進(jìn)行全面檢驗(yàn);2、8月份對(duì)1、2號(hào)制氫站冷卻水管更換;3、制氫站安全閥定期校驗(yàn);4、各容器壓力表定期校驗(yàn);
電檢分公司201*年12月6日
201*年壓力容器總結(jié)
電檢分公司201*年12月6日
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儲(chǔ)氫罐大修總結(jié)
根據(jù)壓力容器的相關(guān)規(guī)定,壓力容器運(yùn)行6年以上應(yīng)強(qiáng)制大修。我廠制氫站的#3儲(chǔ)氫罐于201*年出廠,適合此次的強(qiáng)制大修工作。
依據(jù)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及《壓力容器定期檢測(cè)
規(guī)則》的規(guī)定,我制氫站#3儲(chǔ)氫罐大修為期半月。此次大修#3儲(chǔ)氫
罐的程序有:1.檢修前的準(zhǔn)備(備品備件);2.全面檢修(包括內(nèi)外部檢查);3.測(cè)容器厚度及焊縫探傷檢查;4.氣密性試驗(yàn)(水壓、氣壓);5.安全附件的檢查校驗(yàn)(安全閥、氫氣壓力表)等工作。本次大修對(duì)#3壓力容器設(shè)備和管道進(jìn)行盲板隔斷,同時(shí)設(shè)置了明顯的隔斷標(biāo)志。在準(zhǔn)備工作就續(xù)的情況下,我們班全體人員對(duì)容器中殘余的氫氣進(jìn)行泄壓中介置換,分析了空氣中的含氧量大于20%后,對(duì)#3儲(chǔ)氫罐進(jìn)行檢修。
檢查儲(chǔ)氫罐內(nèi)外表面、人孔及閥門(mén)、管路管部位、焊接頭等處是否有裂紋、變形、泄漏、損傷等,對(duì)上述進(jìn)行了細(xì)致的檢查。與此同時(shí)檢測(cè)了#3儲(chǔ)氫罐的漏孔、信號(hào)孔有無(wú)漏氣,孔是否暢通。這次大修工作我們還邀請(qǐng)了電科院的專家對(duì)主體的主要焊縫進(jìn)行了無(wú)損探傷抽查、拍照(抽查長(zhǎng)度為總長(zhǎng)度的20%),并檢查了縫區(qū)裂紋,均在合格范圍內(nèi)。我們對(duì)所有閥門(mén)的墊片進(jìn)行了更換,也對(duì)必要的法蘭進(jìn)行了耐壓試驗(yàn),對(duì)不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的法蘭也進(jìn)行了更新。人孔打開(kāi)時(shí),也配備了通風(fēng),安全救護(hù)等措施,在進(jìn)行人孔檢查時(shí),清除了所有可能帶滯留的殘?jiān),同時(shí)也檢查是否有無(wú)介質(zhì)腐蝕,沖刷磨損,而且專家還對(duì)容器內(nèi)壁進(jìn)行了金相檢驗(yàn)和表面硬度的測(cè)定。我們參檢人員對(duì)儲(chǔ)氫罐的支座進(jìn)行了緊固螺栓,確保容器基礎(chǔ)無(wú)下沉、傾斜等現(xiàn)象。還對(duì)儲(chǔ)氫罐本體的接地裝置進(jìn)行了仔細(xì)的檢查,均符合規(guī)定要求。
這次對(duì)#3儲(chǔ)氫罐的氫氣壓力表進(jìn)行了更換。對(duì)罐體進(jìn)行的水試驗(yàn),是設(shè)計(jì)壓力的1.5倍,打至水壓4.2MPa,注滿水,無(wú)泄漏,保持6小時(shí)壓力不降,為合格。氣密性試驗(yàn)是空氣壓力0.4MPa,打滿保持了3小時(shí),壓力不降,無(wú)泄漏,為合格范圍。在大修即將結(jié)束時(shí),進(jìn)行了此次最后的置換工作:先把容器內(nèi)注滿水(以溢出為止),關(guān)閉閥門(mén),然后拆除盲堵板,并連接#3儲(chǔ)氫罐設(shè)備和管道氫氣進(jìn)氣門(mén),在把制氫室來(lái)的門(mén)打開(kāi)往氫罐充氫。充氫的同時(shí),把氫罐的底部門(mén)打開(kāi)放盡水后關(guān)閉,在充完氫氣后,分析容器內(nèi)的含氧量是否合格,直到合格為止,此次#3儲(chǔ)氫罐大修任務(wù)順利結(jié)束。
這次壓力容器的大修是從領(lǐng)導(dǎo)到參檢人員的共同努力的結(jié)果。本次工作,領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真管理,班員努力查找缺陷,解決問(wèn)題,提高了壓力容器的安全性。但同時(shí)也暴露了本次工作存在的一些問(wèn)題,例如,在大修安排進(jìn)程時(shí)間上周期過(guò)長(zhǎng),備品備件準(zhǔn)備的還是不夠完善。通過(guò)這大修,我負(fù)責(zé)管理人員在今后的設(shè)備管理工作中更要做到合理化進(jìn)程。按照領(lǐng)導(dǎo)制定的安全技術(shù)措施,制定的時(shí)間內(nèi)完成,并對(duì)儲(chǔ)氫罐器的檢驗(yàn)工作全過(guò)程的進(jìn)行詳細(xì)記錄,儲(chǔ)氫罐終結(jié)大修要做匯總,為以后的檢驗(yàn)工作提供參考依據(jù)!
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