神東設(shè)備維修中心二廠四部小改小革及創(chuàng)新
二廠四部科技創(chuàng)新
自主創(chuàng)新是企業(yè)生存的根本,也是持續(xù)發(fā)展的源動力。神東設(shè)備維修中心二廠四部在工作中一直狠抓部門內(nèi)部創(chuàng)新和小改小革,用創(chuàng)新提高部門員工工作效率,使創(chuàng)新成為提生產(chǎn)效率的倍增器,穩(wěn)步推進部門、班組各項生產(chǎn)工作開展。通過員工的創(chuàng)新和小改小革大大節(jié)約了設(shè)備檢修時間,同時創(chuàng)造了更多經(jīng)濟效益。部門鼓勵員工在工作中的創(chuàng)新和小改小革,除按照公司規(guī)定的給予創(chuàng)新和小改小革員工相應(yīng)的獎勵外,部門也在績效考核和評先創(chuàng)優(yōu)中給予個人及班組傾斜。部門科技創(chuàng)新和小改小革有了跨越發(fā)展,形成了部門、班組十分重視和一線員工踴躍參與的良好氛圍,部門科技創(chuàng)新和小改小革工作走上了快速發(fā)展和良性運行的軌道。
經(jīng)過幾年的發(fā)展,維修中心二廠四部在科技創(chuàng)新和小改小革中找到了工作的方法,也實踐了很多減輕員工勞動強度,提高裝配工藝、質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率的創(chuàng)新和小改小革,節(jié)省了費用提高了效益。在四部設(shè)備檢修中,三機檢修是重要一環(huán)。刮板輸送機在整個綜采工作面中,主要承擔(dān)將采煤機的落煤送向轉(zhuǎn)載順槽的作用,有著不可替代的地位。其工作環(huán)境惡劣,負載沖擊大、功率大。尤其是在啟動瞬間,由于溜槽的殘煤,以及刮板與溜槽的摩擦作用,致使其啟動阻力較啟動后的工作阻力要大出很多。為了克服上述問題,這就要求刮板輸送機在啟動時加入軟啟動環(huán)節(jié),我們礦井單位使用的刮板輸送機的驅(qū)動部,使用最多的軟啟動設(shè)備即為福伊特公司的TTT型耦合器和L2型耦合器。然而,偶合器的拆解以及渦輪唇口的修復(fù),需要特殊的工藝與設(shè)備,一直以來都是制約我們修復(fù)耦合器的難點,也是我們修復(fù)能力上的一個瓶頸,除正常的周期性維護外,一旦出現(xiàn)其他問題,都要委托其生產(chǎn)廠家進行外委修復(fù)。在外委維修過程中存在以下問題:1、外委維修周期長,單臺維修時間為23個月;2、外委維修費用高,單臺維修費用為4060萬;
3、維修工作量大,我公司一年約需維修30余臺,外委費用高達1200萬-1800萬;
這些問題長期以來嚴重影響著我們井下正常的配套計劃、大量占用著我們工作人員的時間精力、大量花費我們公司設(shè)備的維修費用。四部員工制作的L2耦合器拆解與維修工裝和制定的檢修工藝,實現(xiàn)偶合器的自修復(fù),節(jié)約外委費用,降低生產(chǎn)成本,提高檢修能力,縮短檢修周期,為公司創(chuàng)造了良好的效益。
相比科技創(chuàng)新,維修中心二廠四部在提高設(shè)備檢修質(zhì)量和效率、降低檢修成本方面下了大力氣,小改小革深入到班組,每個班組都有亮點。在減速器檢修過程中,四部員工發(fā)現(xiàn)JOY變頻轉(zhuǎn)載機星型架設(shè)計有缺陷,星型架轉(zhuǎn)軸有上下攢動情況,造成星型架三個轉(zhuǎn)軸不正常磨損,班組員工通過對星型架構(gòu)造分析后進行大膽改造,給星型架轉(zhuǎn)軸加工定位槽并緊固鎖母牢牢鎖死轉(zhuǎn)軸,減少了磨損,延長了行星架使用壽命。
改造之前加工之后
改造之前加工之后
自今年上半年開展星型架改造工作以來,分別完成了12110面、22201-2面JOY變頻轉(zhuǎn)載減速器星型架改造,運行狀態(tài)良好。同樣是減速器檢修,部門員工發(fā)現(xiàn)DBT破碎機減速器箱體分為兩個油槽,而一軸油槽內(nèi)沒有冷卻裝置,在入廠返修時,一軸油槽油脂普遍變質(zhì)嚴重,且有軸承高溫抱死現(xiàn)象。
通過測量,決定在一軸有槽內(nèi)增加一組冷卻器,來降低一軸油脂溫度過高、散熱差的問題。通過改造后使用,到現(xiàn)在為止運行溫度在規(guī)定的范圍內(nèi)。在二廠四部創(chuàng)新和革新每天都在進行,例如將多點測溫裝置通過溫度傳感器和單片機模塊實現(xiàn)溫度傳輸與顯示,并且同過232串口連接到電腦上做數(shù)據(jù)存儲,方便檢修,提高工作效率;
變頻電機單機啟動裝置、
高壓電纜頭插拔裝置、
刮板機機頭自主修復(fù)、冷卻器除銹打壓測試系統(tǒng)、減速器檢修作業(yè)各種工裝等等。
企業(yè)的創(chuàng)新和小改小革非?少F。二廠四部通過各項創(chuàng)新和小改小革,使曾經(jīng)的高投入、高消耗、低效益的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變成低投入、低損耗、高效益發(fā)展道路。我部門在加強管理的同時,緊緊依靠科技創(chuàng)新和小改小革,部門各項生產(chǎn)工作健康有序地推進,獲得了極大的經(jīng)濟效益。
擴展閱讀:柳塔煤礦通風(fēng)隊“小改小革”工作總結(jié)
柳塔煤礦通風(fēng)隊“小改小革”工作總結(jié)為了全面落實神華、神東兩級公司201*年工作會提出的深入開展“雙增雙節(jié)”工作精神,實現(xiàn)全年增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支目標,全面提升我礦經(jīng)營管理水平,使員工得實惠,礦下發(fā)了201*年雙增雙節(jié)活動通知,我隊為了響應(yīng)兩級公司和礦內(nèi)下發(fā)的文件精神,進入201*年以來,我隊井下的通風(fēng)設(shè)施施工藝進行改進。主要有個體現(xiàn)在4個方面:
1、我礦原井下施工一道臨時板閉需要大量木料,且不能回收再利用,經(jīng)過改進;我礦井下先施工的臨時板采用鋼筋網(wǎng)片于廢舊風(fēng)筒,使用及回收再利用率高。原施工一道臨時需要30塊板材,一塊板材所需費用64.8元錢,共計1944元錢,施工一道臨時板閉需要消耗3根圓木料,一根圓木料所需費用336.2元錢,總計一道木板材質(zhì)的臨時板閉所需費用為2280.2元錢;使用一道網(wǎng)片板閉,所需材料為6塊網(wǎng)片、3根2寸鐵管和2條廢舊風(fēng)筒,共計需花費921元錢;從上所需費用的數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)片板閉比板材板閉節(jié)約一大筆資金,同時板材板閉不能回收再利用,而網(wǎng)片板閉能夠重復(fù)再利用數(shù)次。
2、我礦井下原使用柵欄需要外購,基于以上原因,我隊將柵欄改進,用網(wǎng)片和角鋼制作柵欄,一個需要2塊網(wǎng)片,和14.4米角鋼制作柵欄,需花費364元錢,而外購的柵欄回收再利用率低,而我隊自制加工網(wǎng)片柵欄回收再利用
率高,花費低,便于使用。
3、我礦井下原有的隔爆水袋,由于吊掛的工藝的原因,隔爆水袋只能使用一次,我單位為響應(yīng)為了全面落實神華、神東兩級公司201*年工作會提出的深入開展“雙增雙節(jié)”工作精神,經(jīng)過改進吊掛工藝,現(xiàn)井下使用的隔爆水袋能夠回收再利用,原吊掛一組隔爆水袋需要8400元,經(jīng)過改進工藝,隔爆水袋能夠做到回收再利用,為我礦大大減少了生產(chǎn)成本。
4、為了有效監(jiān)測我礦采空區(qū)內(nèi)有毒有害氣體情況,防止采空區(qū)自自燃發(fā)火。經(jīng)我隊人員集思廣益,利用廢舊光學(xué)瓦檢儀氣球,制作出簡易的氣體采樣器,有效了解和控制采空區(qū)自燃發(fā)火狀況。
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