機加車間實習報告
機加車間實習報告
從7月8日開始到15日我在機加車間實習了六天。在這六天的時間里,我先操作了兩路機、510APC型來加工鑄件,后來有協(xié)助李秀蓮師傅和井師傅調機4天。通過這6天的實際操作機床和協(xié)助調機,我對機加的整個工藝過程有了更深的了解,并且學到了很多機械方面的知識,感覺受益匪淺。機加與鑄造不同,每一個產品都有其一定的工藝過程,都有其加工的先后,所以在生產過程中要協(xié)調好各個方面的工作,我覺得這對于管理要求挺高,不然就是無序生產,會造成很多問題。對于機械加工來說,我懂的很少,在幾天的實習過程中,我體會到調機(夾具和刀具的相對位置是否符號產品要求)是影響產品良品率的最主要因素。
7月8日,我操作兩路機加工零件圖號為1084572(1098608)-AA的鑄件,刀具名稱為Φ20立銑刀。在這一天中我操作了差不多360件左右,我覺得機械加工很簡單,都是半自動化的,人對產品的影響很小。不過還是有我們應該注意的地方:
1.對于這個型號的產品,每加工40件就要檢測以下加工后的尺寸是否符合要求;2.夾具閉合是一定要注意安全,不可用手去固定鑄件;
3.過一段時間就應該把夾具里面加工下來的銅屑弄干凈,不然夾具就夾的不是很合。對于機加來說,人的不確定性很小,所以我們要注意模具和夾具,出現(xiàn)問題早發(fā)現(xiàn),早解決,才能最大限度的提高生產效率。還有就是人在操作中一定要按照要求規(guī)范操作,注意自身的安全,也是提高機床的使用年限。
7月9日,我操作CNC510APC加工零件圖號為1084572(1098608)-AA的鑄件,夾具名稱為JA1084572-01。加工的工序如下表:工部號101520304050607080
工步內容銑底面寫“DR”標粗加工溫控閥底孔精加工溫控閥底孔
銑定位槽攻絲M36X1.5加工過濾孔底孔
攻絲銑安裝孔上平面
刀具名稱平面銑刀成型刀成型刀成型刀鍵槽銑刀絲錐成型刀絲錐鍵槽銑刀
刀具號直徑635105T01A13538T01A11084572T01
Φ5M36X1.51084572T02M27X1Φ12加長90100
加工5毫米過孔及10-24螺紋孔倒角
加工10-24螺紋孔
成型刀鉆頭復合絲錐
5105T01A1Φ4.2
經過一天的CNC的操作,我對機加有了更加深入的了解,也對數(shù)控機床的調試有很濃厚的興趣,通過對前天加工的鑄件在進行下一步工序的加工,熟悉了這個工件的整個加工步驟,讓我學到了很多以前沒有接觸到的一些機械方面的知識。因為我是大學學的是材料,對機械幾乎沒有接觸過,這次很榮幸有機會來擴展自己的知識面,可能我學到的是很膚淺的,但是對于我來說有很重要的意義。畢竟以后會經常接觸這些,為以后的工作開展先打下一點基礎。
最后4天,我就協(xié)助李秀蓮師傅調機3天,由于倒班的原因又跟著井師傅調機1天。在這4天里,我先后協(xié)助調試的機床有V26型、510APC型、TMV850A型、TMV400型。由于對數(shù)控機床不了解,第一天在跟著李秀蓮師傅調機時,我就看著她怎么調試,然后有些不懂的或者想了解的地方我就問問她,特別是那個控制面板上面的按鍵的功能。第二天我就叫她教我了怎么旋轉刀具,然后怎么定位刀具,她很仔細的跟我講了刀具定位原理,后來我也實際操作了以下刀具的定位。通過她的講解,我知道了V26型的刀具有兩個坐標軸,而后面的都是有3個坐標軸的定位,我學到了很多數(shù)控機床的知識,很感謝她的耐心教導。
在機加車間實習完了后,我想想我們是不是可以使自動化程度提高一點,這樣可以提高生產的效率與產品的質量,或者有沒有一種機床,換模具和刀具后,直接輸入相應的程序就可以工作了,而不需要調機員調機,這樣就可以節(jié)約很多的時間及人力成本。
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