造氣風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)改造總結(jié)及設(shè)想
造氣風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)改造總結(jié)及設(shè)想
摘要:在造氣生產(chǎn)過程中,采用低壓過熱蒸汽通過汽輪機(jī),將這部分壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉,取代電機(jī)直接拖
動鼓風(fēng)機(jī),實現(xiàn)這部分蒸汽能源的綜合利用,節(jié)能效果非常顯著。
關(guān)鍵詞:造氣熱功聯(lián)產(chǎn)汽輪機(jī)鼓風(fēng)機(jī)節(jié)能
0前言
我公司目前造氣工段要大量消耗0.883MPa(表壓)的過熱蒸汽,而造氣工序?qū)嶋H使用的過熱蒸汽壓力僅需0.06MPa,使得蒸汽中大量的壓力能在節(jié)流降壓的過程中損失掉了,為了回收這部分能量,我公司采用青島華捷的汽輪機(jī)技術(shù),對造氣鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,實現(xiàn)了熱功聯(lián)產(chǎn)。
1改造前的狀況
我公司造氣共35臺煤氣爐,一、二工段各14臺,三工段7臺。配置為7臺1列,鼓風(fēng)機(jī)供3或4臺煤氣爐用風(fēng)。其中一、二工段鼓風(fēng)機(jī)為KD550,所配電機(jī)功率都為315kW、電壓為6kV,每臺爐子吹風(fēng)時間在25s左右,上加氮時間15s左右;三工段鼓風(fēng)機(jī)為KD600,所配電機(jī)功率為400kW、電壓為6kV,每臺爐子吹風(fēng)時間在30s左右,上加氮時間20s左右。正常情況下風(fēng)機(jī)(4臺用風(fēng))不外送風(fēng)的時間比較短(停爐及特殊情況除外)。造氣所用蒸汽來自低壓蒸汽管網(wǎng)(實際壓力0.7MPa,溫度280℃)減壓后和造氣自產(chǎn)蒸汽(0.1MPa,120℃)、少量純堿二次蒸汽(0.3MPa,140℃)送緩沖罐混合后,進(jìn)造氣煤氣爐制氣。
2改造方案
將來自蒸汽管網(wǎng)的0.7MPa蒸汽經(jīng)蒸汽緩沖罐緩沖后,送至汽輪機(jī),利用蒸汽膨脹減壓做工驅(qū)動造氣鼓風(fēng)機(jī),排汽壓力為0.18MPa(根據(jù)所選的汽輪機(jī)型號),排汽用于造氣工段,實現(xiàn)熱功聯(lián)產(chǎn)?紤]到每套裝置的蒸汽總用量及選型的汽輪機(jī)型號,對一、二期每列的一臺KD550的電機(jī)改為功率400kW、電壓為6kV,各配置一臺汽輪機(jī),連接型式為風(fēng)機(jī)-電機(jī)-汽輪機(jī)。這樣改造的方法對現(xiàn)有生產(chǎn)影響較小,當(dāng)汽輪機(jī)發(fā)生故障時,可以將汽輪機(jī)停下脫開檢修,風(fēng)機(jī)還可繼續(xù)使用。蒸汽管改造是從DN250總管接一路DN200蒸汽管線去汽輪機(jī),出口總管DN400分兩路DN300管路去造氣用蒸汽緩沖罐。原有蒸汽減壓管線不變,做熱備用,因為實際蒸汽總流量略大于汽輪機(jī)用量,故可以調(diào)節(jié)系統(tǒng)的蒸汽壓力。
3主要設(shè)備及工藝參數(shù)
汽輪機(jī)型號:B0.6-0.8/0.18(三期)B0.5-0.55/0.17(一、二期)蒸汽緩沖罐:DN1500H=3685進(jìn)汽壓力:0.5~0.8MPa進(jìn)汽溫度:280~320℃排汽壓力:≤0.18MPa排汽溫度:165-250℃額定轉(zhuǎn)速:3000rpm
超速保護(hù)動作轉(zhuǎn)速:3360rpm汽輪機(jī)軸瓦溫度:≤80℃油溫:35-60℃
額定耗汽量:12.5t/h
4操作運行要點
4.1啟動前的準(zhǔn)備工作
(1)仔細(xì)檢查汽輪機(jī)及附屬設(shè)備。(2)檢查前后軸承座內(nèi)油位是否正常。(3)將主汽門關(guān)閉。
(4)確認(rèn)主蒸汽管路及排汽管路上的隔離門關(guān)閉。(5)開啟汽輪機(jī)全部疏水門,開啟向空排汽門。(6)開啟前、后軸承座冷卻水進(jìn)出水門。
(7)檢查HJ系列控制器、執(zhí)行器、電磁閥等。4.2汽輪機(jī)保護(hù)裝置實驗及主汽門速關(guān)實驗
注意:實驗前必須確認(rèn)汽輪機(jī)進(jìn)汽主蒸汽管路上的隔離閥關(guān)閉。
(1)主汽門掛閘:①順時針轉(zhuǎn)動手輪到底,主汽門掛閘;②逆時針轉(zhuǎn)動手輪,開啟主汽門
(2)操作電子調(diào)速器及保護(hù)裝置使主汽門關(guān)閉。該實驗需要在汽輪機(jī)大修后或停機(jī)一個月以上進(jìn)行上述實驗。
4.3暖管暖機(jī)及開機(jī)注意事項
(1)汽輪機(jī)隔離閥前的蒸汽管路暖管。將汽輪機(jī)隔離閥前段的總汽門開啟少許,啟動汽輪機(jī)。當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動后,立即關(guān)小汽門使汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速保持在300~500r/min,暖機(jī)10min。仔細(xì)測聽內(nèi)部聲音,檢查是否有不正常的聲音。
(2)當(dāng)一切正常后,將轉(zhuǎn)速維持在8001200r/rain,暖機(jī)15min。注意軸承油溫,各部位的膨脹及振動情況。
(3)低速暖機(jī)后,在肯定機(jī)組一切正常后,逐漸開大主汽門,以300r/min的升速率提升轉(zhuǎn)速至轉(zhuǎn)速控制器動作轉(zhuǎn)速(~2200r/min);若轉(zhuǎn)速升至2200r/min以上調(diào)速器仍不起作用,則按動“HJ系列轉(zhuǎn)速控制器”上的降速按鈕直至轉(zhuǎn)速控制器起作用。當(dāng)轉(zhuǎn)速控制器可以控制汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速后,全開隔離汽門,并用轉(zhuǎn)速控制器器將轉(zhuǎn)速升至額定轉(zhuǎn)速,然后按下自動健。(4)當(dāng)汽輪機(jī)投運正常,轉(zhuǎn)速在2800-2900r/min時,立即啟動電動機(jī),若轉(zhuǎn)速超過2950r/min時,必須將轉(zhuǎn)速降到2800-2900r/min時才能啟動電動機(jī)。4.4正常停機(jī)
(1)停機(jī)卸負(fù)荷前應(yīng)通知造氣崗位做好準(zhǔn)備。(2)檢查主汽門閥桿是否有卡澀現(xiàn)象。(3)將升速速率降到8-4之間,停電機(jī)。
(4)將控制器轉(zhuǎn)換到手動狀態(tài),然后手動降低汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速。在降負(fù)荷過程中,隨時注意機(jī)組的膨脹及振動。
(4)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速手動降至2200r/min時,按急停按鈕,關(guān)閉主汽門。(5)關(guān)閉排汽管路上的隔離閥,開啟排汽閥。(6)停機(jī)時記錄汽輪機(jī)惰走數(shù)據(jù)。
(7)在轉(zhuǎn)子惰走期間注意測聽汽輪機(jī)聲音。
(8)開啟主汽門、汽缸底部及進(jìn)、排汽管路上的疏水門。4.5發(fā)生故障汽輪機(jī)必須立即停機(jī),查明原因修復(fù)后在開。
5改造后的經(jīng)濟(jì)效益
汽輪機(jī)利用蒸汽減壓作功驅(qū)動鼓風(fēng)機(jī),單套造氣鼓風(fēng)機(jī)完全不再耗電,每小時節(jié)電約500KWh,節(jié)能效果十分明顯,而改造一套總投資僅為43萬元(包括汽輪機(jī)29萬元/套,管道閥門等8萬元,基礎(chǔ)、安裝保溫等6萬),半年就收回投資成本,投資回報率非常高。一、二、三期的鼓風(fēng)機(jī)全部采用蒸汽汽輪機(jī)驅(qū)動,則節(jié)能效益非?捎^。
6系統(tǒng)存在的不足及設(shè)想
(1)單列7臺煤氣爐系統(tǒng)用蒸汽量只是略大于汽輪機(jī)額定的蒸汽用量,只能滿足一臺汽輪機(jī)拖動一臺汽輪機(jī),其余一臺還在耗電。當(dāng)系統(tǒng)中停爐多的話,蒸汽用量小于額定用量,壓力將偏高,影響安全生產(chǎn)。
(2)汽輪機(jī)投用后,入爐蒸汽溫度在140℃左右,整個系統(tǒng)的蒸汽溫度偏低,對生產(chǎn)有一定的影響,且蒸汽容易帶水。
(3)加強(qiáng)對造氣蒸汽管線、緩沖罐的保溫修復(fù),確保保溫的完整性,管線在滿足工藝條件的情況下盡量短,減少熱損失。(4)將部分外來的飽和蒸汽過熱,如純堿二次蒸汽經(jīng)廢氣爐過熱,過熱器安裝在汽包和省煤器之間,將能提高10~20℃入爐蒸汽溫度,這部分將在廢氣爐升級改造中完成。
(5)如果能將造氣水夾套設(shè)計壓力從0.2MPa改造成與低壓過熱蒸汽管網(wǎng)相同的壓力,工藝改為4臺煤氣爐共用1臺廢鍋,將自產(chǎn)的飽和蒸汽經(jīng)廢鍋過熱,這樣與管網(wǎng)來的蒸汽混合的量足夠2臺汽輪機(jī)的用量來驅(qū)動鼓風(fēng)機(jī),造氣風(fēng)機(jī)耗能將成為歷史。
7結(jié)語
在如今電費1年漲2次的情況下,用汽輪機(jī)代替造氣鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)的節(jié)能技術(shù)改造不僅節(jié)省了可觀的電費,而且為蒸汽能源的合理利用創(chuàng)造了有力的條件,為公司的節(jié)能樹立了良好的開端。
參考文獻(xiàn):
1、青島華捷汽輪機(jī)說明書2、《功熱電聯(lián)產(chǎn)造氣汽輪機(jī)的運用》張愛民李英安徽化工201*年增刊(1)3、《工業(yè)汽輪機(jī)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)性分析》來自百度文庫4、《造氣風(fēng)機(jī)節(jié)能技術(shù)改造小結(jié)》張小平全國中氮情報協(xié)作組第28次技術(shù)交流會論文集
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我公司造氣節(jié)能技改總結(jié)
作者/來源:陸萍,孟慶順(江蘇恒盛化肥有限公司,新沂221400)日期:201*-12-25
1造氣系統(tǒng)的改造
江蘇恒盛化肥有限公司造氣系統(tǒng)共有固定床造氣爐21臺,201*年已改造8臺,201*年6月淘汰了其余13臺造氣爐。1.1主要設(shè)備
(1)造氣爐:選用φ2800mm造氣爐,爐體為夾套式,爐條機(jī)械傳動排渣。
(2)洗滌塔:φ5800mm,總高23610mm,內(nèi)裝瓷環(huán)填料,分兩段裝填,每段高4500mm。
(3)空氣鼓風(fēng)機(jī):選用C600-1.30型高壓高效率鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)量36000m/h,風(fēng)壓30kPa,電機(jī)功率440kW,電壓6kV。
(4)采用熱管廢熱式鍋爐(φ2600mm,H=15100mm)回收水煤氣顯熱,副產(chǎn)0.3MPa的低壓蒸汽。(5)水簾除塵器:φ1200mm/φ2400mm,H=35552mm。(6)旋風(fēng)除塵器:φ1800mm,H=9250mm。1.2節(jié)能方面改造
(1)擴(kuò)大爐膛直徑:均改為φ2800mm。在改造中,各爐上行出口管放大至DN700mm,并延伸至三樓樓板頂面,增加了有效空間,有利于高炭層操作和降低制氣阻力,單爐發(fā)氣量大大提高。
(2)爐底的選型:造氣爐爐膛擴(kuò)徑后,爐內(nèi)加煤量增加,使?fàn)t底運行阻力變大。為保證運行正常,爐底運行機(jī)構(gòu)改為滾動底盤,傳動的摩擦系數(shù)較小,減輕爐條機(jī)的運行負(fù)荷,爐底連續(xù)運行周期延長近1倍,為造氣的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。
(3)采用新型爐箅:把所有爐箅改為六邊形爐箅。該爐箅具有布風(fēng)均勻、通風(fēng)面積大,排、破渣能力更強(qiáng)(排出的灰渣均在150mm以下)、燃燒完全(殘?zhí)剂肯陆盗?%)等優(yōu)點。
(4)吹風(fēng)系統(tǒng)的改造:造氣爐的最佳工況是在短時間內(nèi)使?fàn)t溫提高,蓄存足夠的熱量,供制氣用。這就要求單位時間內(nèi)風(fēng)機(jī)必須具備高風(fēng)速、大風(fēng)量的性能,故把所有風(fēng)機(jī)改為C600-1.30型風(fēng)機(jī),同時也實現(xiàn)了1臺風(fēng)機(jī)供4臺造氣爐生產(chǎn)。為進(jìn)一步提高爐內(nèi)吹風(fēng)強(qiáng)度,將入爐風(fēng)管及閥門由原DN500mm全部更換為DN600mm,阻力由近2750Pa降低到1050Pa。
(5)改造制氣系統(tǒng):采用過熱蒸汽造氣,并采取了簡化工藝流程、管道擴(kuò)徑、減少彎頭等措施。而且將洗氣塔水封高度降到80mm左右,使制氣阻力大大降低,提高了造氣爐的單爐發(fā)氣量。
(6)采用自動加焦機(jī):在相同工況下,由原每30~40min停爐加1次炭(每次停爐時間1.5min,每天共停爐40次)改為每2min加1次炭(不停爐),即每天可節(jié)省60min加炭時間,且造氣爐平均溫度平穩(wěn)、增高,有利于單爐產(chǎn)氣量的提高。
(7)造氣爐油壓系統(tǒng)改造:把50L/min的油壓泵改為80L/min;φ10mm通徑的閥站集成塊、電磁閥更換為φ12mm;吹風(fēng)閥、下行閥、上加氮閥等閥選用雙電磁閥控制。這樣大大加快了各個油壓閥的起落速度,DN600mm的大閥的起落時間也不到3.5s,從而減少了閥門“開、關(guān)”在循環(huán)時間內(nèi)所占的百分比,增加制氣時間。
2淘汰分散的小鍋爐,實現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)
原鍋爐為SHFC15-2.45/400和SHC20-2.45/400,其燃燒效率僅為50%~60%,造成能源浪費,為此選用3臺75t/h次高壓循環(huán)流化床(CFB)鍋爐加2臺15MW抽汽式汽輪機(jī),配2臺18MW發(fā)電機(jī)組。300kt/a合成氨系統(tǒng)造氣爐不能利用的無煙煤末約100kt/a,造氣爐排出的爐渣、飛灰量約為134.8kt/a,這兩部分廢棄物共約250kt/a。所以,采用中國氮肥工業(yè)協(xié)會推廣的燃渣式CFB鍋爐技術(shù),利用原已廢棄的造氣爐渣及無煙煤末作為CFB鍋爐的燃料。CFB鍋爐由于床中強(qiáng)烈的湍流混合和物料的循環(huán)燃燒,增加了燃料燃燒時間,其燃燒效率可達(dá)97.08%,鍋爐熱效率達(dá)90%以上,節(jié)約煤炭近100kt/a,節(jié)能直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)2600萬元,且減少SO2排放量。
3采用50t/h的三廢混燃爐
采用50t/h造氣三廢流化混燃爐將造氣生產(chǎn)過程產(chǎn)生的吹風(fēng)氣、造氣爐渣、除塵器細(xì)灰,摻入部分粉煤和煤矸石以及合成弛放氣在三廢流化混燃爐進(jìn)行流化燃燒,達(dá)到制取高位熱能蒸汽的目的。產(chǎn)出的中溫中壓蒸汽部分經(jīng)背壓驅(qū)動壓縮機(jī),背壓后的低壓蒸汽供造氣、甲醇精餾使用,少量中溫中壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后供變換和其它工段使用,達(dá)到一爐多用,其流程見圖1。
3.1主要配置參數(shù)
(1)燃燒物料:造氣吹風(fēng)氣、造氣爐渣、造氣細(xì)灰、高硫煤、煤矸石、濕法脫碳閃蒸氣、銅洗再生氣、合成氣(也可不用)、變壓吸附的逆放氣等。(2)三廢混燃爐:φ8528mm×201*0mm。
(3)組合式除塵器:規(guī)格為φ6520mm×19800mm。
(4)隧道窯式余熱鍋爐1套:Q=50t/h,P=3.82MPa,T=450℃(包括蒸汽過熱器、鍋爐、省煤器、空氣預(yù)熱器、爐內(nèi)冷卻器)。
(5)主要參數(shù):燃燒溫度950~1050℃、排煙溫度≤150℃,混燃爐內(nèi)截面流速≤4m/s,系統(tǒng)阻力≤2500Pa,爐膛壓力-10~-50Pa。3.2節(jié)能效果
(1)使用該裝置后,對以前只能排入大氣的吹風(fēng)氣和全公司放空氣進(jìn)行徹底回收利用,變廢為寶,減少了對大氣的污染,保護(hù)了環(huán)境。
(2)三廢流化混燃爐回收造氣吹風(fēng)氣過程中,是以煤為點火源,可少用或不用合成點火氣,即造氣吹風(fēng)氣回收不受合成因素的影響,節(jié)約氫氣和半水煤氣,可使氨產(chǎn)量提高3%~5%。
(3)使用三廢流化混燃爐后,可達(dá)到全公司蒸汽自給,實現(xiàn)了尿素生產(chǎn)的“兩爐變一爐”和“兩煤變一煤”的目標(biāo)。
(4)解決了造氣生產(chǎn)廢氣、廢渣、煤灰綜合治理的難題,保護(hù)了環(huán)境。
(5)一爐多用,停運了能耗高的鍋爐,節(jié)約能源,提高效率,節(jié)約投資達(dá)50%。
(6)同樣工況條件下,采用汽輪機(jī)驅(qū)動壓縮機(jī)比使用電力驅(qū)動可提高能源利用效率約10%。4建成蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線
造氣爐、熱電循環(huán)流化床鍋爐、三廢流化混燃爐產(chǎn)生大量的煤泥、煤灰、爐渣等廢棄物,為此,201*年6月投資1200萬元建成了5000萬塊/a蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線。蒸壓粉煤灰磚作為粘土磚的替代品,符合目前國家產(chǎn)業(yè)政策,既節(jié)約了土地資源,又實現(xiàn)了廢棄物的再利用,經(jīng)濟(jì)效益與社會效益都十分顯著?蓪崿F(xiàn)年純利潤300萬元。粉煤灰磚生產(chǎn)工藝流程見圖2。
熱電循環(huán)流化床鍋爐產(chǎn)生的灰渣自硬結(jié)性強(qiáng),可用于制磚、填路、水泥摻合料等。公司將其產(chǎn)生的灰渣全部作為制磚的原料,形成全公司灰渣等再利用產(chǎn)業(yè)鏈(見圖3)。
5污水處理技改,實現(xiàn)污水零排放5.1對造氣、脫硫污水處理系統(tǒng)的改造
隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,原有的污水處理系統(tǒng)已遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)的要求,系統(tǒng)水濁度嚴(yán)重超標(biāo),造成系統(tǒng)管道、涼水塔填料及設(shè)備噴嘴、噴頭被堵塞,零排放無法實現(xiàn)。為此,公司與徐州水處理研究所合作,采用微渦流塔板澄清器對造氣、脫硫污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)改造。該工程投運后污水處理能力達(dá)到了3000m/h,經(jīng)過兩年多的運行,既滿足了生產(chǎn)要求,又節(jié)約了水資源。5.1.1改造后流程
造氣、脫硫工段來的污水首先進(jìn)入平流沉淀池。在沉淀池內(nèi),較大的灰塵顆粒沉淀下來,被吸泥機(jī)送入濃縮池,濃縮后的泥渣外運,清水回沉淀池內(nèi)。沉淀后的熱水經(jīng)熱水泵送入微渦流塔板澄清器,同時在熱水泵的進(jìn)口和出口分別加入絮凝劑和助凝劑。在微渦流塔板澄清器內(nèi),絕大部分的顆粒被絮凝沉淀下來送入濃縮池,清水靠靜壓流入涼水塔,降溫后的水被涼水泵送往造氣、脫硫各用水崗位。改造后流程見圖4。
5.1.2主要設(shè)備規(guī)格及結(jié)構(gòu)
(1)微渦流塔板澄清器:規(guī)格φ2201*mm×13500mm,混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)部分為第1、第2及第3反應(yīng)室,設(shè)有柵板和斜管結(jié)構(gòu)。
(2)冷卻塔:玻璃鋼,處理水量1000m/h,共3臺,水冷卻溫差>25℃。(3)水泵:350s-16型循環(huán)熱水泵,350s-26型循環(huán)冷水泵。
(4)方形池:平流沉淀池20m×30m,濃縮池10m×20m,清水池10m×10m。5.1.3經(jīng)濟(jì)效益
(1)采用微渦流塔板澄清器處理造氣污水,每年可減少管道、涼水塔填料、設(shè)備噴頭、噴嘴更換次數(shù),節(jié)省32.5萬元。
(2)節(jié)約水資源:系統(tǒng)補(bǔ)水由改造前12.5t/h降至2.5t/h,按每年300d、噸水成本1.5元計算,則每年節(jié)省10.8萬元。
(3)節(jié)省處理藥費:污水處理系統(tǒng)加處理藥費由0.065元/t降至0.040元/t,按處理能力為3000m/h計算,則每年節(jié)省藥費54.0萬元。
(4)節(jié)電費:系統(tǒng)出水溫度比改造前降低了3℃,涼水塔風(fēng)機(jī)電耗年降低約53萬kWh,電費0.25元/(kWh),年節(jié)電費為13.25萬元。綜上該系統(tǒng)每年節(jié)省110.55萬元。5.2循環(huán)水的綜合治理
201*年6月18日,投資約3800萬元建成尿素循環(huán)水、合成氨循環(huán)水、壓縮機(jī)循環(huán)水、熱電循環(huán)水、脫硫循環(huán)水、造氣循環(huán)水、廢水回收處理站等循環(huán)水冷卻處理系統(tǒng)。實現(xiàn)了帶壓回水,減少了水的滲漏、飛濺等損失,節(jié)約了水資源。各循環(huán)水系統(tǒng)已投入生產(chǎn)運行,各工藝?yán)淠炕厥帐褂,至此全公司順利實現(xiàn)污水零排放(見圖5)。
336結(jié)語
通過節(jié)能減排改造,公司合成氨生產(chǎn)過程中的三廢得到合理的利用,是一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,具有節(jié)約能源、改善環(huán)境,使資源得到最有效的利用,實現(xiàn)了資源輸入減量化、廢物再生資源化;實現(xiàn)社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的共贏發(fā)展。
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