一期節(jié)能技改大修總結(jié)
一期節(jié)能技改大修總結(jié)
七月份AHF車間兩套氫氟酸裝進(jìn)行了大修,節(jié)能技改也在大修期間進(jìn)行實(shí)施。現(xiàn)在大修已經(jīng)結(jié)束,一期節(jié)能技改后的生產(chǎn)摸索也進(jìn)行了一段時(shí)間,F(xiàn)從大修及節(jié)能技改后一期的生產(chǎn)情況對(duì)這次節(jié)能技改的施工和效果進(jìn)行如下總結(jié):
1.材料準(zhǔn)備:
節(jié)能技改項(xiàng)目從去年開始籌備,從開始的布管圖開始,然后材料統(tǒng)計(jì)和報(bào)買,今年五月份所報(bào)買的材料基本到施工現(xiàn)場(chǎng)。從施工結(jié)果來看除循環(huán)水部分的碳鋼管有富于(大概是總數(shù)的5%左右)其它基本正常,襯塑管方面因?yàn)楹髞鞥-101配管的更改,大口徑的襯塑管有富于。
2.施工情況:
節(jié)能技改本計(jì)劃10的施工期,但是從施工開始到結(jié)束總共花了13天,后來試壓查漏及消漏又花了2天。造成工期比預(yù)計(jì)長的原因是由以下幾個(gè)方面造成的:
1)洗滌系統(tǒng)配管:
洗滌系統(tǒng)絕大部分是襯塑管,且口徑都比較大。由于管件口徑較大,所以做調(diào)節(jié)的短接不方便,在設(shè)備就位方面又和配管圖不完全一致,造成有部分管件需要現(xiàn)配然后再拿出去襯,這樣就耽擱了部分工期。
2)配管變動(dòng):
在節(jié)能技改的實(shí)際施工過程中,對(duì)部分設(shè)備就位產(chǎn)生分歧,使得一些設(shè)備就位和相應(yīng)的管線都做了調(diào)整也造成工期的部分延后。
3)工藝考慮:
節(jié)能技改工藝方面在大方向上不存在問題,但是有些細(xì)節(jié)方面考慮的不是很周到,造成了一些管線和設(shè)備就位后需要作出調(diào)整。所以工藝方面考慮不周也是造成工期延后的原因。
4)施工單位:
作為節(jié)能技改的施工單位,我個(gè)人覺得還是存在這一定的問題,也是工期延后的最直接原因。在設(shè)備就位方面我在就位前就一直和他們強(qiáng)調(diào)要調(diào)平,可是他們卻沒有做到造成配管困難,到最終還是要回來調(diào)設(shè)備。工作安排方面十四化建是一個(gè)大工帶幾個(gè)小工,往往干活的時(shí)候是一個(gè)人在干幾個(gè)人再看的局面,工作效率比較低下,舉個(gè)例子:在配V-105和T-101氣相管的時(shí)候他們一個(gè)組4、5個(gè)人一天竟然只配了10米管子左右。施工質(zhì)量方面也是存在一定問題,在施工完畢后我們進(jìn)行了試壓查漏,可是局面是查到哪里哪里漏,很多法蘭上的螺栓甚至用空手都能擰的動(dòng),有些法蘭面墊片也沒有加。
3.項(xiàng)目實(shí)施效果:
節(jié)能技改施工完畢后,進(jìn)入生產(chǎn)調(diào)試階段,從調(diào)試的情況來看效果還是比較理想的,具體表現(xiàn)為:
1)裝負(fù)荷方面:去年夏天的時(shí)候由于裝用冷量大,現(xiàn)有的冰機(jī)不能滿足,造成裝裝只能降負(fù)荷生產(chǎn),生產(chǎn)負(fù)荷基本在250左右。經(jīng)過節(jié)能技改后現(xiàn)在負(fù)荷能到290.
2)冰機(jī)方面:去年夏天冰機(jī)開了2大5小后,還不能滿足裝用冷的需要,造成裝負(fù)荷只能在250左右,現(xiàn)在裝負(fù)荷開到290,卻還能停1~2臺(tái)冰機(jī),由此看來技改后裝的用冷是直線下降的。
3)蒸汽方面:原先98酸、105酸、和混酸都需要換熱器進(jìn)行加熱,用技改后的新流程后,這些換熱器都不需要了,可見技改后在節(jié)蒸汽方面效果還是明顯的。
4)設(shè)備方面:原先E-112經(jīng)常漏,技改走新流程后E-112從來沒有投用過,所以技改后對(duì)設(shè)備損耗和工人工作量都是有好處的。
5)一些不足這處:雖然節(jié)能技改實(shí)施后在好多方面比預(yù)期的要好得多,但是在一些細(xì)節(jié)上的差異造成了工人的工作量增大,主要是硫酸吸收到T-101A上沒有裝調(diào)節(jié)閥,在開停車是巡回工要跑現(xiàn)場(chǎng)去開關(guān)手動(dòng)閥。另外T-103氣相進(jìn)料也還沒有調(diào)試后,需要另尋方法解決。
總體來說這次節(jié)能技改的效果是非常明顯的,但是在施工方面和一些工藝細(xì)節(jié)方面還需要增強(qiáng)。
生產(chǎn)部
周小飛201*-8-
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我公司造氣節(jié)能技改總結(jié)
作者/來源:陸萍,孟慶順(江蘇恒盛化肥有限公司,新沂221400)日期:201*-12-25
1造氣系統(tǒng)的改造
江蘇恒盛化肥有限公司造氣系統(tǒng)共有固定床造氣爐21臺(tái),201*年已改造8臺(tái),201*年6月淘汰了其余13臺(tái)造氣爐。1.1主要設(shè)備
(1)造氣爐:選用φ2800mm造氣爐,爐體為夾套式,爐條機(jī)械傳動(dòng)排渣。
(2)洗滌塔:φ5800mm,總高23610mm,內(nèi)裝瓷環(huán)填料,分兩段裝填,每段高4500mm。
(3)空氣鼓風(fēng)機(jī):選用C600-1.30型高壓高效率鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)量36000m/h,風(fēng)壓30kPa,電機(jī)功率440kW,電壓6kV。
(4)采用熱管廢熱式鍋爐(φ2600mm,H=15100mm)回收水煤氣顯熱,副產(chǎn)0.3MPa的低壓蒸汽。(5)水簾除塵器:φ1200mm/φ2400mm,H=35552mm。(6)旋風(fēng)除塵器:φ1800mm,H=9250mm。1.2節(jié)能方面改造
(1)擴(kuò)大爐膛直徑:均改為φ2800mm。在改造中,各爐上行出口管放大至DN700mm,并延伸至三樓樓板頂面,增加了有效空間,有利于高炭層操作和降低制氣阻力,單爐發(fā)氣量大大提高。
(2)爐底的選型:造氣爐爐膛擴(kuò)徑后,爐內(nèi)加煤量增加,使?fàn)t底運(yùn)行阻力變大。為保證運(yùn)行正常,爐底運(yùn)行機(jī)構(gòu)改為滾動(dòng)底盤,傳動(dòng)的摩擦系數(shù)較小,減輕爐條機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,爐底連續(xù)運(yùn)行周期延長近1倍,為造氣的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。
(3)采用新型爐箅:把所有爐箅改為六邊形爐箅。該爐箅具有布風(fēng)均勻、通風(fēng)面積大,排、破渣能力更強(qiáng)(排出的灰渣均在150mm以下)、燃燒完全(殘?zhí)剂肯陆盗?%)等優(yōu)點(diǎn)。
(4)吹風(fēng)系統(tǒng)的改造:造氣爐的最佳工況是在短時(shí)間內(nèi)使?fàn)t溫提高,蓄存足夠的熱量,供制氣用。這就要求單位時(shí)間內(nèi)風(fēng)機(jī)必須具備高風(fēng)速、大風(fēng)量的性能,故把所有風(fēng)機(jī)改為C600-1.30型風(fēng)機(jī),同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了1臺(tái)風(fēng)機(jī)供4臺(tái)造氣爐生產(chǎn)。為進(jìn)一步提高爐內(nèi)吹風(fēng)強(qiáng)度,將入爐風(fēng)管及閥門由原DN500mm全部更換為DN600mm,阻力由近2750Pa降低到1050Pa。
(5)改造制氣系統(tǒng):采用過熱蒸汽造氣,并采取了簡(jiǎn)化工藝流程、管道擴(kuò)徑、減少彎頭等措施。而且將洗氣塔水封高度降到80mm左右,使制氣阻力大大降低,提高了造氣爐的單爐發(fā)氣量。
(6)采用自動(dòng)加焦機(jī):在相同工況下,由原每30~40min停爐加1次炭(每次停爐時(shí)間1.5min,每天共停爐40次)改為每2min加1次炭(不停爐),即每天可節(jié)省60min加炭時(shí)間,且造氣爐平均溫度平穩(wěn)、增高,有利于單爐產(chǎn)氣量的提高。
(7)造氣爐油壓系統(tǒng)改造:把50L/min的油壓泵改為80L/min;φ10mm通徑的閥站集成塊、電磁閥更換為φ12mm;吹風(fēng)閥、下行閥、上加氮閥等閥選用雙電磁閥控制。這樣大大加快了各個(gè)油壓閥的起落速度,DN600mm的大閥的起落時(shí)間也不到3.5s,從而減少了閥門“開、關(guān)”在循環(huán)時(shí)間內(nèi)所占的百分比,增加制氣時(shí)間。
2淘汰分散的小鍋爐,實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)
原鍋爐為SHFC15-2.45/400和SHC20-2.45/400,其燃燒效率僅為50%~60%,造成能源浪費(fèi),為此選用3臺(tái)75t/h次高壓循環(huán)流化床(CFB)鍋爐加2臺(tái)15MW抽汽式汽輪機(jī),配2臺(tái)18MW發(fā)電機(jī)組。300kt/a合成氨系統(tǒng)造氣爐不能利用的無煙煤末約100kt/a,造氣爐排出的爐渣、飛灰量約為134.8kt/a,這兩部分廢棄物共約250kt/a。所以,采用中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)推廣的燃渣式CFB鍋爐技術(shù),利用原已廢棄的造氣爐渣及無煙煤末作為CFB鍋爐的燃料。CFB鍋爐由于床中強(qiáng)烈的湍流混合和物料的循環(huán)燃燒,增加了燃料燃燒時(shí)間,其燃燒效率可達(dá)97.08%,鍋爐熱效率達(dá)90%以上,節(jié)約煤炭近100kt/a,節(jié)能直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)2600萬元,且減少SO2排放量。
3采用50t/h的三廢混燃爐
采用50t/h造氣三廢流化混燃爐將造氣生產(chǎn)過程產(chǎn)生的吹風(fēng)氣、造氣爐渣、除塵器細(xì)灰,摻入部分粉煤和煤矸石以及合成弛放氣在三廢流化混燃爐進(jìn)行流化燃燒,達(dá)到制取高位熱能蒸汽的目的。產(chǎn)出的中溫中壓蒸汽部分經(jīng)背壓驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī),背壓后的低壓蒸汽供造氣、甲醇精餾使用,少量中溫中壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后供變換和其它工段使用,達(dá)到一爐多用,其流程見圖1。
3.1主要配置參數(shù)
(1)燃燒物料:造氣吹風(fēng)氣、造氣爐渣、造氣細(xì)灰、高硫煤、煤矸石、濕法脫碳閃蒸氣、銅洗再生氣、合成氣(也可不用)、變壓吸附的逆放氣等。(2)三廢混燃爐:φ8528mm×201*0mm。
(3)組合式除塵器:規(guī)格為φ6520mm×19800mm。
(4)隧道窯式余熱鍋爐1套:Q=50t/h,P=3.82MPa,T=450℃(包括蒸汽過熱器、鍋爐、省煤器、空氣預(yù)熱器、爐內(nèi)冷卻器)。
(5)主要參數(shù):燃燒溫度950~1050℃、排煙溫度≤150℃,混燃爐內(nèi)截面流速≤4m/s,系統(tǒng)阻力≤2500Pa,爐膛壓力-10~-50Pa。3.2節(jié)能效果
(1)使用該裝置后,對(duì)以前只能排入大氣的吹風(fēng)氣和全公司放空氣進(jìn)行徹底回收利用,變廢為寶,減少了對(duì)大氣的污染,保護(hù)了環(huán)境。
(2)三廢流化混燃爐回收造氣吹風(fēng)氣過程中,是以煤為點(diǎn)火源,可少用或不用合成點(diǎn)火氣,即造氣吹風(fēng)氣回收不受合成因素的影響,節(jié)約氫氣和半水煤氣,可使氨產(chǎn)量提高3%~5%。
(3)使用三廢流化混燃爐后,可達(dá)到全公司蒸汽自給,實(shí)現(xiàn)了尿素生產(chǎn)的“兩爐變一爐”和“兩煤變一煤”的目標(biāo)。
(4)解決了造氣生產(chǎn)廢氣、廢渣、煤灰綜合治理的難題,保護(hù)了環(huán)境。
(5)一爐多用,停運(yùn)了能耗高的鍋爐,節(jié)約能源,提高效率,節(jié)約投資達(dá)50%。
(6)同樣工況條件下,采用汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)比使用電力驅(qū)動(dòng)可提高能源利用效率約10%。4建成蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線
造氣爐、熱電循環(huán)流化床鍋爐、三廢流化混燃爐產(chǎn)生大量的煤泥、煤灰、爐渣等廢棄物,為此,201*年6月投資1200萬元建成了5000萬塊/a蒸壓粉煤灰磚生產(chǎn)線。蒸壓粉煤灰磚作為粘土磚的替代品,符合目前國家產(chǎn)業(yè)政策,既節(jié)約了土地資源,又實(shí)現(xiàn)了廢棄物的再利用,經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益都十分顯著?蓪(shí)現(xiàn)年純利潤300萬元。粉煤灰磚生產(chǎn)工藝流程見圖2。
熱電循環(huán)流化床鍋爐產(chǎn)生的灰渣自硬結(jié)性強(qiáng),可用于制磚、填路、水泥摻合料等。公司將其產(chǎn)生的灰渣全部作為制磚的原料,形成全公司灰渣等再利用產(chǎn)業(yè)鏈(見圖3)。
5污水處理技改,實(shí)現(xiàn)污水零排放5.1對(duì)造氣、脫硫污水處理系統(tǒng)的改造
隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,原有的污水處理系統(tǒng)已遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)的要求,系統(tǒng)水濁度嚴(yán)重超標(biāo),造成系統(tǒng)管道、涼水塔填料及設(shè)備噴嘴、噴頭被堵塞,零排放無法實(shí)現(xiàn)。為此,公司與徐州水處理研究所合作,采用微渦流塔板澄清器對(duì)造氣、脫硫污水處理系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)改造。該工程投運(yùn)后污水處理能力達(dá)到了3000m/h,經(jīng)過兩年多的運(yùn)行,既滿足了生產(chǎn)要求,又節(jié)約了水資源。5.1.1改造后流程
造氣、脫硫工段來的污水首先進(jìn)入平流沉淀池。在沉淀池內(nèi),較大的灰塵顆粒沉淀下來,被吸泥機(jī)送入濃縮池,濃縮后的泥渣外運(yùn),清水回沉淀池內(nèi)。沉淀后的熱水經(jīng)熱水泵送入微渦流塔板澄清器,同時(shí)在熱水泵的進(jìn)口和出口分別加入絮凝劑和助凝劑。在微渦流塔板澄清器內(nèi),絕大部分的顆粒被絮凝沉淀下來送入濃縮池,清水靠靜壓流入涼水塔,降溫后的水被涼水泵送往造氣、脫硫各用水崗位。改造后流程見圖4。
5.1.2主要設(shè)備規(guī)格及結(jié)構(gòu)
(1)微渦流塔板澄清器:規(guī)格φ2201*mm×13500mm,混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)部分為第1、第2及第3反應(yīng)室,設(shè)有柵板和斜管結(jié)構(gòu)。
(2)冷卻塔:玻璃鋼,處理水量1000m/h,共3臺(tái),水冷卻溫差>25℃。(3)水泵:350s-16型循環(huán)熱水泵,350s-26型循環(huán)冷水泵。
(4)方形池:平流沉淀池20m×30m,濃縮池10m×20m,清水池10m×10m。5.1.3經(jīng)濟(jì)效益
(1)采用微渦流塔板澄清器處理造氣污水,每年可減少管道、涼水塔填料、設(shè)備噴頭、噴嘴更換次數(shù),節(jié)省32.5萬元。
(2)節(jié)約水資源:系統(tǒng)補(bǔ)水由改造前12.5t/h降至2.5t/h,按每年300d、噸水成本1.5元計(jì)算,則每年節(jié)省10.8萬元。
(3)節(jié)省處理藥費(fèi):污水處理系統(tǒng)加處理藥費(fèi)由0.065元/t降至0.040元/t,按處理能力為3000m/h計(jì)算,則每年節(jié)省藥費(fèi)54.0萬元。
(4)節(jié)電費(fèi):系統(tǒng)出水溫度比改造前降低了3℃,涼水塔風(fēng)機(jī)電耗年降低約53萬kWh,電費(fèi)0.25元/(kWh),年節(jié)電費(fèi)為13.25萬元。綜上該系統(tǒng)每年節(jié)省110.55萬元。5.2循環(huán)水的綜合治理
201*年6月18日,投資約3800萬元建成尿素循環(huán)水、合成氨循環(huán)水、壓縮機(jī)循環(huán)水、熱電循環(huán)水、脫硫循環(huán)水、造氣循環(huán)水、廢水回收處理站等循環(huán)水冷卻處理系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)了帶壓回水,減少了水的滲漏、飛濺等損失,節(jié)約了水資源。各循環(huán)水系統(tǒng)已投入生產(chǎn)運(yùn)行,各工藝?yán)淠炕厥帐褂,至此全公司順利?shí)現(xiàn)污水零排放(見圖5)。
336結(jié)語
通過節(jié)能減排改造,公司合成氨生產(chǎn)過程中的三廢得到合理的利用,是一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,具有節(jié)約能源、改善環(huán)境,使資源得到最有效的利用,實(shí)現(xiàn)了資源輸入減量化、廢物再生資源化;實(shí)現(xiàn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的共贏發(fā)展。
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