201*年上半年IE工程師工作總結(jié)報告
201*年上半年IE工程師工作總結(jié)報告
姓名工號入職日期部門職務(wù)報告月份工程部IE工程師一、上半年工作總結(jié):輪到我了,我真不知道我應(yīng)該說些什么,只覺得我的個人成績總比我理想的成績要差的多。驀然回首看看上半年度的每個腳步,似乎都太過于平淡,沒有什么風風烈烈的舉動,也沒有什么比較成功的事例。在本年度初,我從組裝調(diào)到SMT,以前SMT是張東東負責的,因為張東東一直負責精益生產(chǎn),沒有時間做資料,可以說是一片混亂。作業(yè)指導書很多都沒有,有的全部都是臨時發(fā)行的,而且在上面手工更改的很多,當時的作業(yè)指導書描述的都不很清楚,生產(chǎn)緘一般都憑經(jīng)驗作業(yè)。在標準工時方面,經(jīng)過與生產(chǎn)線核對發(fā)現(xiàn)以前的標準工時與實際的差距相對較大,無實際的標準意義,F(xiàn)在的作業(yè)指導書全部是正式發(fā)行,作業(yè)指導書的格式、文字描述、圖片都比以前優(yōu)化了很多,包括一些注意事項,操作技巧等;每款產(chǎn)品的工藝文件都能準確及時的提供給生產(chǎn)線;在標準工時方面,因現(xiàn)在SMT導入績效,標準工時可在實際生產(chǎn)效率上起到很好的衡量作用。保證上對公司成本負責,下對員工工資負責。導入績效后,鼓勵、教導其員工發(fā)揮最大的潛能,爭取拿取高工資,F(xiàn)在員工的效率都能達到標準產(chǎn)能的95%-120%范圍內(nèi),大幅提升了生產(chǎn)效率,降低了人工成本。說到效率同時也回頭想想SMT上半年度的品質(zhì),可以說在上半年基本上沒有出現(xiàn)過比較大的問題,相對201*年,品質(zhì)合格率約提升至99.3%。在上半年因為生產(chǎn)訂單不是很充足,在有空的情況下,我都很樂意的為一線員工做基本作業(yè)技巧培訓(如:八大浪費,動作經(jīng)濟原則,焊接知識,SMT貼片元件的認識,SMT外觀檢查標準,測試規(guī)范,作業(yè)技巧等)在上半年改善方面,雖然連續(xù)兩個季度都不錯,但還是有很多的不足之處,雖然有部分改善建議目前還無法實現(xiàn),但未來還是有很好的市場,以下是我上半年其中的幾個改善項目:1,醋酸膠布原用手撕,改善為自動膠布切割機改善后:作業(yè)員不用手工撕醋酸膠帶,完全由自動切割機切割,自動切割機采用電子感應(yīng)全自動送料;手不會出現(xiàn)有脫皮、出血現(xiàn)象,作業(yè)員作業(yè)輕松,作業(yè)速度加快(自動化);2,遙控接收頭用自動切腳機切腳,減少作業(yè)員1人:改善后:遙控接收頭元件腳經(jīng)過加工成短腳后,其腳距與PCB板上的腳距相符,易于插件,插1顆遙控接收頭只需4.5秒,且不需剪元件腳同時減少5秒,現(xiàn)安排1個人就可以完成遙控接收頭加工,其它型號產(chǎn)品之遙控接收頭、LED已通知SMT組長用自動切腳機進行切腳;可減少1人作業(yè)3,GV3311,GV3311T因7P彩排線的線材過長80+5/-0mm,在組裝作業(yè)時要增加理線時間及裝配后有鋁殼夾破線的隱患,已有多次客戶投訴。經(jīng)過業(yè)務(wù)與客戶溝通現(xiàn)已同意我們更改7P彩排線的線材長度,更改為70±2mm。4,設(shè)計完善了精益生產(chǎn)的五大圖表:標準作業(yè)組合票,標準作業(yè)動線圖,標準作業(yè)流程圖;作業(yè)指導書;時間記錄表;為生產(chǎn)提供良好的工藝流程、作業(yè)方法,提高了生產(chǎn)線的平衡率及生產(chǎn)效率;現(xiàn)SMT所有的作業(yè)指導書已全部正版發(fā)行受控;5,折板邊治具的安裝與設(shè)計,現(xiàn)折板邊工位的作業(yè)臺面上都裝了一塊折板邊治具,以前是剪鉗拆板邊,改善后:治具不占用臺面空間;沒有板邊留在作業(yè)臺面上,桌面整潔;當PCB板板邊掰掉后,因為力學板邊自動掉入廢料箱內(nèi),減少作業(yè)時間約7秒;6,GV3311,GV3311T,GV3334等silan方案的USB插座PCB板的兩腳尺寸為10.1mm,孔徑為2.0mm。而USB插座腳距尺寸為11.8mm(尺寸走下線)。故兩者尺寸相差0.3mm,所以造成USB插座100%浮高;后建議研發(fā)將GV3311,GV3311T,GV3334等silan方案的USB插座孔徑加大至2.3mm。改善后:不需壓件,節(jié)省時間6秒;7,MS117,MS130,MS150等產(chǎn)品元件腳過長,需安排兩到三個人剪腳。為減少人工成本;提高作業(yè)員的人均產(chǎn)值及生產(chǎn)效率;減少不必要不增值的動作;經(jīng)測量發(fā)現(xiàn)MS130,MS150固定PCB板的膠柱與固定底蓋的膠柱之間有一定的空隙,作業(yè)員在不用剪腳的情況下:底蓋與最高元件腳還有1.7mm的空隙。改善后減少作業(yè)員2人;8,目前生產(chǎn)的產(chǎn)品USB2.0速率已非常成熟,除鐵威馬,GV3311T,GV3311,GV2311等Silan方案的部分產(chǎn)品外,其它產(chǎn)品均未發(fā)現(xiàn)不良品;生產(chǎn)線也沒有發(fā)現(xiàn)不能夠復(fù)制現(xiàn)象,后經(jīng)確認,將此兩個測試項目去除;每臺節(jié)省時間約10秒;9,針座材料方面:因原來的針座不耐高溫,過波峰焊后,有微變形現(xiàn)象;針座固定力差,結(jié)構(gòu)方面:排線易松動;生產(chǎn)線插入排線時,因為在插的過程中針座受到推力,很容易浮高;經(jīng)過改善后采用另一種米黃色耐高溫,帶定位柱的材料;固定力好,不易浮高;10,因新產(chǎn)品的HDMI座都使用貼片方式(例:1055基礎(chǔ)板、1073基礎(chǔ)板,1283基礎(chǔ)板、GV3748、MS958),在過波峰焊后HDMI座固定腳不易上錫,為保證質(zhì)量,生產(chǎn)線需100%加錫固定建議研發(fā)在原有焊盤的寬度上單邊再加寬0.15mm后,生產(chǎn)線每生產(chǎn)1臺產(chǎn)品可減少時間約6秒。二、下半年待改進事宜及工作計劃:1,堅持“第一次就把事情做好”2,為生產(chǎn)部投入半自動制造水平;3,增加工裝治具、設(shè)備、提高作業(yè)水平,提升效率及品質(zhì);4,增強作業(yè)安全性,為員工創(chuàng)造一個良好安全的工作環(huán)境;5,制定良好高效的生產(chǎn)工藝流程及現(xiàn)場技術(shù)支持;6,提高生產(chǎn)異常解決速度,堅決能在半小時內(nèi)給出生產(chǎn)對策;7,對各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的細節(jié)認真落實,并要求生產(chǎn)切實執(zhí)行;8,推行精益生產(chǎn),消除一切不必要的浪費,為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤,提升企業(yè)的競爭力;9,認真落實上級安排隊的各項任務(wù),保證能在規(guī)定的時間內(nèi)完成;10,下半年主要向消除浪費進軍,提升員工對工廠常見的七大浪費的認識與消除;11,在生產(chǎn)線員工有空閑的情況下,多與員工培訓,提高員工的作業(yè)技巧,提升作業(yè)品質(zhì);12,在現(xiàn)有的條件下SMT的生產(chǎn)效率提升20%,13,推行IPD,跟隨IPD流程作業(yè),保證相應(yīng)的工藝文件在研發(fā)試產(chǎn)階段就能提供標準的工藝文件;14,認真做好及完善“工程五大圖表”,工藝編寫準確率100%;及時率100%;15,每月改善項目2件;主管批示:主管簽名:員工簽名:
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IE技術(shù)員每周工作總結(jié)報告
這次一周工作總結(jié)報告,是我第一次比較系統(tǒng)的寫自己一周工作總結(jié)報告,我希望能把自己的工作感悟?qū)戇M來。以便更利于自己的工作。為了其他同事和領(lǐng)導能方便了解到我每周的工作的狀況,將自己的工作報告分為四部分(1一周的工作內(nèi)容;2一周的學習情況;3一周的問題承報;4制定下周的工作計劃)。1一周的工作內(nèi)容
我是本季度十月份由PE技術(shù)員轉(zhuǎn)為IE技術(shù)員。我從對IE的一無所知,在漫漫的工作中逐漸了解IE工作的性質(zhì)和職能。結(jié)合自己做PE技術(shù)員在產(chǎn)線所積累的一點經(jīng)驗,使得自己對IE工作,尤其是標準工時這塊有了自己的感悟。同時自己的工作重點也是學習的重點就是標準工時。我們眾華公司是一家成立才一年多正在快速成長的企業(yè),標準工時是公司生產(chǎn)的標準,在公司的生產(chǎn)營運中占據(jù)著主導地位,各部門對標準工時同樣很重視,這即要求我所制定的標準工時必須準確。
以往的SMT線生產(chǎn),1線和2線的XPF站位的標準工時統(tǒng)計是不計算換卻盤的時間,但在這兩周的生產(chǎn)中,公司來料情況要求產(chǎn)線必須要花費一定的時間來進行換卻,例如,CGMK8032和K8031已經(jīng)量產(chǎn)很長時間,之前換卻并沒有花費太長時間,頻率也不高;LTP02MB剛量產(chǎn)過幾次,換卻時間和頻率也較高。為了順應(yīng)生產(chǎn),標準工時必須進行更新,在產(chǎn)線領(lǐng)班和技術(shù)員的幫助下,及時測出換卻盤時間,更新標準工時。LYG是我們公司最大的量產(chǎn)產(chǎn)品,所要求的人力成本也是最大,這兩周3線開始量產(chǎn)476V5.18和476V5.20,之前并沒標準工時數(shù)據(jù),同時PE部門無法提供3線SMT數(shù)據(jù),我必須自己實測來錄入標準工時,還有LYG后道的各個站位數(shù)據(jù)也要錄入。
CELL線由于線體改造,特別是瓶頸UIT線,流水的流程有所改變,更要求更新標準工時。對于像LSF試產(chǎn)轉(zhuǎn)為量產(chǎn)的,標準工時也得復(fù)測!
我的工作除了標準工時,還必須輔助工程師改善線體,這周的線體的改造,有兩次是由我來主導的,順利的完成了任務(wù)
2一周的學習情況
由于本周的CELL線體改造有兩次是我主導的,從中積累到很多的經(jīng)驗,有很深的感悟?赡苡捎贗E工作的敏感,加上我是IE新人,在工作交際方面存在不足,在向產(chǎn)線領(lǐng)班接人時往往是借不到人,只能向自己的其他部門同學和之前PE同事求助,人力往往不夠。我們的IE工程師發(fā)現(xiàn)了我這方面缺點,給了我一些指導。在以后的工作中,我會常與他們領(lǐng)班交流,搞好工作關(guān)系!在工作中,與工程師在交流時,了解到一點站位人力排布知識,怎么才能把線體的平衡率得到優(yōu)化,例如:對于瓶頸站位1可以把作業(yè)方法進行改善;2可以適當增加作業(yè)人員;3將一些作業(yè)內(nèi)容分攤到其他作業(yè)內(nèi)容不復(fù)雜的工序站位中;4合并一些站位工序。
3一周的問題承報
本周SMT四線架線好,過幾天將要生產(chǎn)。目前1和2線的標準工時是由PE部門提供,3線的標準工時是由我實測得出。新線的標準工時出處又是哪個?是PE提供還是IE實測得出?4制定下周的工作計劃
1)及時實測公司試產(chǎn)的每個機種;
2)對于SMT部分來料是卻盤的機種,標準工時要更新;3)繼續(xù)學習《標準工時統(tǒng)計與工作方法改善》IE技術(shù)員每周工作總結(jié)報告2
接近年關(guān),電子產(chǎn)品進入銷售旺季,電子制造行業(yè)也進入訂單增多時期!雖然我們公司是新生的,但在公司管理層的英明領(lǐng)導下,不少的電子公司與我們長期建立合作關(guān)系,我們公司也進入一年來最忙碌的階段!這也對我們的標準作業(yè)提出更嚴格的要求。1一周的工作內(nèi)容
最近一段時間,CGMK8181A和LSFLTP02MB成為我們公司的主打產(chǎn)品,為了生產(chǎn)進度需要,標準工時的統(tǒng)計尤為重要!我也對SMT和CELL線兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)的標準工時多次測算,保證標準工時的準確性,尤其是新布局的SMT4線,目前是公司上上下下關(guān)注的焦點!同時PE部和TE部對機器設(shè)備的程序也做不斷的優(yōu)化,仍需要IE不斷跟蹤。
2一周的學習情況
這周也讓我充分知道了標準工時和人工站位重要性。感覺IE的工作并不是容易做的,需要技術(shù)員具備敏銳的觀察力和對工作的責任心。CELL線1線的生產(chǎn)都快半個月了,可我做位經(jīng)常在產(chǎn)線觀察的IE技術(shù)員,一直沒發(fā)現(xiàn)該線存在人力站位分布不均,勞動時間不公平,人力浪費的現(xiàn)象。通過這次的教訓我也懂得了一些人力站位,線體布局方面的一些知識。IE的工作不僅是在標準化作業(yè)這塊,怎么讓產(chǎn)線員工的工作更方便輕松,員工的生產(chǎn)勞動更標準化,使產(chǎn)線布局更合理,更適合產(chǎn)線生產(chǎn),運用標準工時來進行人力的排布,這些也是IE的核心工作。我需要學習的地方還有好多。
3一周的問題承報
雖然這個月是主打量產(chǎn),但仍然有試產(chǎn)的機種。目前公司的要求即是有生產(chǎn)的必須有標準工時。可是通過生產(chǎn)實踐,個人認為試產(chǎn)時測標準工時存在一些的問題。試產(chǎn)由于各項功能存在不足,可能存在來料異常,工程師試產(chǎn)準備不足,人力估計不足,機器功能沒有達到最佳狀態(tài),都會影響標準工時的測算。同時試產(chǎn)量小,數(shù)據(jù)少,試產(chǎn)的跨度時間又長,就算測出數(shù)據(jù)也會沒有代表性。以星期六K8000組裝為例,試產(chǎn)時人力不足,導致站位安排混亂,人員安排沒有固定站位,產(chǎn)線員工操作熟練度也沒有達到合理要求。由于標準工時是生產(chǎn)的標準,這樣的標準對于下次產(chǎn)品的第一次量產(chǎn)肯定會帶來影響。同時部分機種會安排在夜班來試產(chǎn),IE技術(shù)員根本就無法來實際測算,必然會對公司的生產(chǎn)帶來困擾!
4制定下周的工作計劃
1)及時實測公司生產(chǎn)的每個機種;
2)對于SMT程序優(yōu)化的機種,標準工時要更新;3)繼續(xù)學習《標準工時統(tǒng)計與工作方法改善》,同時加緊學習的力度,制定學習期限!
4)學習產(chǎn)線線體的布局,人力站位的排布5)會用標準工時解決人力排布問題
201*-12-25楊大俊IE技術(shù)員每周工作總結(jié)報告3
接近年關(guān),電子產(chǎn)品進入銷售旺季,電子制造行業(yè)也進入訂單增多時期!雖然我們公司是新生的,但在公司管理層的英明領(lǐng)導下,不少的電子公司與我們長期建立合作關(guān)系,我們公司也進入一年來最忙碌的階段!這也對我們的標準作業(yè)提出更嚴格的要求。1一周的工作內(nèi)容
本周是201*年的最后一個周,公司相關(guān)部門也在進行相應(yīng)的工作盤點,IE部門也不例外,我不僅繼續(xù)負責標準工時這方面,也要管理小工具,所以我準備要在這兩周開始盤點。由于這次的盤點不僅是月盤點,同時也是年終盤點,所以準備工作要做好充分:1羅列好小工具盤點清單;2制作好盤點表格;3根據(jù)計劃制定盤點時間(擬定201*年12月30號和201*年1月4號);4通知各個部門小工具管理負責人。2一周的學習情況
在學習《標準工時統(tǒng)計與工作方法改善》的過程中,我學習到有關(guān)科學系統(tǒng)統(tǒng)計標準工時的方法,分別有秒表法,預(yù)定動作標準法和綜合數(shù)據(jù)法。目前我司在標準工時統(tǒng)計方面使用最實用,簡便的秒表法,但是秒表法只適合**********,而對********卻束手無措,而預(yù)定動作標準法可以********,所以我們公司有必要在試產(chǎn)的時候用預(yù)定動作標準法來確定標準工時。但是在使用預(yù)定動作標準法的前提是必須要有全面的動作分析數(shù)據(jù),需要完成大量的數(shù)據(jù)。
3一周的問題承報
4制定下周的工作計劃
1)及時實測公司生產(chǎn)的每個機種;
2)對于SMT程序優(yōu)化的機種,標準工時要更新;3)繼續(xù)學習《標準工時統(tǒng)計與工作方法改善》,同時加緊學習的力度,制定學習期限!
4)學習產(chǎn)線線體的布局,人力站位的排布5)會用標準工時解決人力排布問題IE技術(shù)員每周工作總結(jié)報告
新年的第一個星期,我們公司也進入發(fā)展新階段了。我們公司也作出了201*年的戰(zhàn)略發(fā)展,制定了本年度的發(fā)展計劃,這是我們公司在新年良好發(fā)展的開始!
1一周的工作內(nèi)容
2一周的學習情況3一周的問題承報
4制定下周的工作計劃
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